撫順石化公司石油二廠南催化裂化裝置13人硫化氫中毒事故
1993年2月21日9時25分,撫順石化公司石油二廠南催化裂化裝置發(fā)生一起13人硫化氫中毒事故,其中死亡4人。
2月21日,撫順石化公司石油二廠南催化裂化裝置精制工段酸性水系統(tǒng)停車,對各有關(guān)管線進行防凍排液處理防凍。按規(guī)定應(yīng)將酸性水泵向汽提塔進料管線上的閥門關(guān)上,將酸性水泵的出口閥和出口排凝閥打開排液。操作人員未關(guān)管線上的閥門,就打開泵出口閥和排凝閥排液,排放過程中又無人進行監(jiān)護。在進料管線內(nèi)酸性水排放完后,汽提塔內(nèi)壓力為0.24MPa,濃度為67%的硫化氫氣體經(jīng)過進料管線從酸性水泵的排凝閥處排出,迅速彌漫整個泵房。此時,在該廠泵房更衣室的4名勞務(wù)女工,準備打掃泵房衛(wèi)生,一出來,立即被硫化氫氣體熏倒,中毒窒息倒地,最遠的離更衣室門3m,最近的離門僅1.5m。9時25分,被人發(fā)現(xiàn),立即搶救。搶救中又有9人不同程度的硫化氫中毒。4名勞務(wù)女工搶救無效死亡。
事故原因分析和應(yīng)汲取的教訓:
1.當班操作人員在脫水排液時,未將酸性水泵向汽提塔進料管線上的閥門關(guān)閉,致使汽提塔內(nèi)殘留的硫化氫通過進料管由酸性水泵出口排凝閥排入泵房,這是事故的直接原因。
2.執(zhí)行操作紀律不嚴格。在酸性水向汽提塔進料管線的排液過程中,對有關(guān)閥門的開關(guān)沒有進行認真檢查和確認,排液時又不設(shè)人監(jiān)護,致使硫化氫氣體竄入泵房。
3.工藝管理松懈,流程不合理。酸性水系統(tǒng)硫化氫氣體排放火炬管線長期未能恢復(fù)使用,致使系統(tǒng)有問題時,硫化氫氣體只好從酸性水中排出,且酸性水就地排入地溝,沒有封閉。
4.該車間違背廠規(guī),自行決定在正常生產(chǎn)過程中,讓既未受過專業(yè)安全培訓,又無煉油安全生產(chǎn)知識的家屬工進泵房打掃衛(wèi)生;將泵房內(nèi)的崗位操作間改做勞務(wù)人員休息室,室內(nèi)門窗密閉;家屬工在事故發(fā)生時,毫無自救能力,從而釀成重大惡性事故。