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揚子石化公司芳烴廠重整車間發(fā)生一起氮氣窒息重大傷亡事故

19891113850分,揚子石化公司芳烴廠重整車間發(fā)生一起氮氣窒息重大傷亡事故。

芳烴廠重整車間加氫處理裝置分餾系統(tǒng)于1110日做氣密工作,反應系統(tǒng)準備裝填瓷球及催化劑。為防止氮氣串入反應系統(tǒng),將分餾系統(tǒng)DA202與反應系統(tǒng)FA202連接閥關閉,導淋及換熱器EA2105臺低點放空閥等10個放空閥均打開,反應器DC201底部接膠皮軟管引入工業(yè)風。111130分,對DC201做氧含量分析合格。1330分,車間進行了畫線工作,沒有出現(xiàn)任何異常情況。12日沒有進罐作業(yè)。138時,重整車間安排三班副班長帶人清掃DC201內(nèi)臟物。850分,副班長帶領5名操作工前往現(xiàn)場,中途其中1人回去取安全帽。副班長先去檢查工業(yè)風閥是否打開后,與另外3人爬上反應器頂部平臺,其中兩人下反應器時先后跌落到反應器內(nèi)。副班長與聞訊趕到的安全員先后進入反應器內(nèi)救人,由上邊人員放下安全繩將昏迷的2名操作工捆上救出。不久副班長、安全員兩人相繼倒下,廠安全巡檢員戴著氧氣呼吸器,系了安全繩進入反應器,先后將兩人救出。副班長、安全員、1名操作工經(jīng)搶救無效相繼死亡。

事故原因

1)車間進行畫線作業(yè)沒有按規(guī)定要求將分餾系統(tǒng)和反應系統(tǒng)用盲板有效地隔開,氮氣從分離系統(tǒng)通過內(nèi)漏的閥門逐漸滲透到反應器,致使暈入 反應器作業(yè)的操作工氮氣窒息死亡。

2)違章作業(yè)。第二次進反應器前未辦理《進塔入罐作業(yè)證》,未做任何取樣分析 ,進罐未系安全帶。

3)工作組織不嚴密,責任不明,職工自我保護能力很差。作業(yè)現(xiàn)場沒有按規(guī)定配備安全防護器具和救護器材。由于沒有有效地使用安全帶、氧氣呼吸器等,拖延了搶救時間,擴大了事故。