事故技術(shù)分析|撫順伊科思新材料有限公司“11.17”爆炸火災(zāi)事故
2015年11月17日18時(shí)15分許,撫順伊科思新材料有限公司一期碳五分離裝置區(qū)域內(nèi)的阻聚劑配制罐(V-1206)發(fā)生爆炸致火災(zāi)事故。事故未造成人員傷亡,未引發(fā)次生災(zāi)害,直接經(jīng)濟(jì)損失95.6萬(wàn)余元。
事故工藝簡(jiǎn)介
本次事故爆炸點(diǎn)是撫順伊科思新材料有限公司一期碳五分離裝置內(nèi),直徑1.6m、高2.4m、編號(hào)V-1206的阻聚劑配制罐。該裝置原料和產(chǎn)品中含有異戊二烯、間成二烯等戊二烯物質(zhì)。為了防止戊二烯自聚,在生產(chǎn)過(guò)程中采用 添加阻聚劑的工藝技術(shù)。這次發(fā)生事故的單元是使用青島伊科思新材料股份有限公司生產(chǎn)的YKS- 366型阻聚劑,其成分是將阻聚劑氮氧自由基哌啶醇(不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品)溶入乙腈溶液中。其溶劑乙腈閃 點(diǎn)6C,爆炸極限3~16 V%,為甲8類(lèi)易燃液體。該阻聚劑用鐵桶包裝運(yùn)輸給用戶。V-1206罐設(shè)置有現(xiàn)場(chǎng)顯示液位計(jì)、壓力表、遠(yuǎn)傳顯示液位計(jì)、帶阻火器與閥門(mén)的放空管、帶閥門(mén)]的充氮?dú)夤堋踩y,為防止阻聚劑在低溫條件下從乙腈中析出,罐體環(huán)繞防爆加熱電器帶。按常壓方式運(yùn)行。企業(yè)正常生產(chǎn)時(shí)阻聚劑通過(guò)阻聚劑泵( P-1209)不間斷地從阻聚劑配制罐V-1206底部抽出,打入異戊二烯萃取精餾塔(T-1201A)的回流副線,當(dāng)V-1206罐液位低于規(guī)定值時(shí),需要配制補(bǔ)加阻聚劑。配制補(bǔ)加過(guò)程是將購(gòu)置的桶裝阻聚劑用臨時(shí)隔膜泵通過(guò)臨時(shí)管線從罐體下部泵入V1206阻聚劑罐中。
事故技術(shù)分析
正常生產(chǎn)工藝決定阻聚劑罐液面上可形成較大空間,實(shí)際操作過(guò)程中沒(méi)有使用充氮設(shè)施對(duì)負(fù)壓吸入和使用臨時(shí)管線帶入的空氣進(jìn)行置換和保護(hù),使罐內(nèi)空間部分形成乙腈蒸氣與空氣混合的爆炸性混合氣體 (乙腈的爆炸極限3%~16%) ;又因?yàn)榄h(huán)繞設(shè)備的電伴熱帶在長(zhǎng)期使用過(guò)程中,絕緣體出現(xiàn)破損,對(duì)罐壁放電,局部造成高溫。兩者結(jié)合導(dǎo)致阻聚劑配制罐發(fā)生爆炸。
事故反思
該公司對(duì)阻聚劑配制罐的危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足,沒(méi)有明確該單元操作方法和安全注意事項(xiàng),對(duì)設(shè)備配備的充氮設(shè)施作用辨識(shí)不清,沒(méi)有使其發(fā)揮應(yīng)有作用,且在冬季使用桶裝阻聚劑過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了阻聚劑在罐內(nèi)有析出現(xiàn)象,為防阻聚劑有效成份不能全部按規(guī)定量加入塔中而影響阻聚效果,在未充分論證情況下,比照原設(shè)計(jì)在防爆區(qū)內(nèi)為水罐防凍結(jié)方式,添加了同型號(hào)的防爆型電伴熱帶做為應(yīng)急措施,在采取措施后也未及時(shí)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更手續(xù)。