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吉林某電廠4號機(jī)組“1.9”非停事件分析報告

(一)事件經(jīng)過

吉林某電廠4號機(jī)組(33萬千瓦),202111003:35,機(jī)組15萬千瓦負(fù)荷運(yùn)行中,屏式再熱器泄漏,于1012:43手動停機(jī)。

(二)原因分析

鎳基焊縫合金和12Cr1MoVG金屬存在力學(xué)性能、熱膨脹系數(shù)等特性差異,導(dǎo)致TP347H-12Cr1MoVG焊口在長期高溫低應(yīng)力服役條件下產(chǎn)生裂紋,引發(fā)再熱器管泄漏。

(三)暴露問題

1.金屬檢測手段存在一定局限性。受管排布置、裂紋發(fā)展方式等因素限制,表面滲透及射線探傷兩種檢測方式均存在檢測死角,無法全面檢測焊縫實際狀態(tài),無法提前判定焊縫劣化趨勢。

2.四管泄漏隱患控制措施不全面。針對機(jī)組運(yùn)行時間增長,對管材、焊縫老化失效等隱患排查手段比較單一,取樣檢測數(shù)量不足,未制定全面的針對異種鋼焊縫失效、原始焊縫劣化等缺陷控制措施,提前預(yù)防處理能力不足。

3.四管防磨防爆小組成員專業(yè)能力有限。對金屬監(jiān)督相關(guān)知識掌握欠缺,對管材老化造成各類缺陷預(yù)分析能力不足,未及時遏制泄漏發(fā)生。

(四)防范措施

1.對屏再區(qū)域同位置、同類型異種鋼焊縫進(jìn)行表面滲透及射線探傷。機(jī)組檢修期間,對3、4號爐屏再入口外數(shù)第一、第二根12Cr1MoVTP347H材質(zhì)異種鋼焊縫短接進(jìn)行全部更換。

2.制定異種鋼焊縫滾動檢測計劃,利用機(jī)組檢修,對同材質(zhì)、同類型短接進(jìn)行取樣,進(jìn)行力學(xué)及金相組織分析,建立劣化趨勢分析臺賬,結(jié)合檢測分析結(jié)果及運(yùn)行時限制定滾動更換計劃。

3.加強(qiáng)技能培訓(xùn)工作。防磨防爆小組成員重點學(xué)習(xí)金屬材料相關(guān)知識,結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)外典型案例對照自查,提高對隱患的辨識分析能力,更深入、全面的查找隱患,提前研判可能造成的后果,謀劃制定專項治理措施。

(五)責(zé)任考核

依據(jù)《電廠安全生產(chǎn)獎懲實施細(xì)則》,對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核,明細(xì)如下:

1.鍋爐車間 專業(yè)工程師 范某3000

2.鍋爐車間 主任 王某某3000

3.設(shè)備部 金屬專工 侯某某4000

4.設(shè)備部 鍋爐點檢員 千某某4000

5.設(shè)備部 鍋爐點檢長 王某4000

6.設(shè)備部 副主任 劉某某4000

7.設(shè)備部 檢修副總兼主任 孝某某5000

8.廠領(lǐng)導(dǎo) 總工程師 5000

9.廠領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)副廠長5000

10.廠領(lǐng)導(dǎo) 廠長 2000