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一線B水泥磨主電機放電事故案例分析

一線B水泥磨主電機放電事故案例分析
事故性質(zhì):特大設(shè)備事故
事故經(jīng)過:
   2005年9月17日11:45,44.11B主電機跳閘,主變告知中控說水泥磨系統(tǒng)有接地信號,中控通知電工到現(xiàn)場檢查,高壓盤上51SSM2和51SM1兩個繼電器翻牌,復(fù)位后檢查高壓盤和主電機都正常。13:00,值班主任聯(lián)系電氣責(zé)工,聯(lián)系主變開磨,當中控開到選粉機機組時(磨主機的前一個機組),44.11B主電機跳閘,電工到現(xiàn)場檢查未見異常。13:45中控主任聯(lián)系主變開磨,當開到磨主機時,A、B兩磨全跳閘,電工在電氣室將高壓小車拉出,去現(xiàn)場檢查電機時發(fā)現(xiàn)電機西北側(cè)著火,立即用滅火器滅滅。此時,高壓盤上的4個保護繼電器全部翻牌。檢查著火處有爛笤帚和油污,判斷應(yīng)為電機打火引燃了笤帚和油污引起著火。于是值班主任聯(lián)系公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場。
   1.現(xiàn)場檢驗確認和處置過程:
   公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)趕到現(xiàn)場,聽了崗位人員和電工的描述后,首先安排檢查電機滑環(huán)室、電機主接線處、高壓盤內(nèi)外情況,外觀檢查沒有異常。于是安排值班鉗工拆主電機風(fēng)筒和前端蓋子,電工到主變借2500V高壓搖表,辦理主變停電手續(xù),給主電機停電。同時聯(lián)系機電公司作試驗,檢驗主電機和主變接地信號問題。機電公司答復(fù)沒有人,且儀器在六九水泥公司,且聯(lián)系不上。在征得公司領(lǐng)導(dǎo)劉總同意的情況下,聯(lián)系湘潭電機修理廠(位于豐潤西馬莊,該廠距離我公司最近,較有能力的大型高壓電機修理廠),帶儀器來廠進行鑒定。
   16:00左右,電機前端打開,檢查電機定子、轉(zhuǎn)子線沒有發(fā)現(xiàn)放電打火痕跡,只是定,轉(zhuǎn)子間隙發(fā)生了變化,兩側(cè)相差大概有3mm左右,間隙東側(cè)大西側(cè)小,檢查定子和轉(zhuǎn)子兩個瓦座地腳螺栓沒有松動,定位銷位置沒有變化,基礎(chǔ)沒有發(fā)現(xiàn)裂紋。于是決定把電機所有端蓋全打開檢查,安排鉗工繼續(xù)卸端蓋和風(fēng)筒,準備進一步檢查。此時湘潭電機修理廠也帶儀器來到,我們一同打開高壓盤的接線端,解開電機線,拉掉互感器保險,檢測到主變電纜正常,高壓開關(guān)正常,到電機側(cè)接地。又在電機下解開電機接線,檢測電機接地,電纜正常。至此確認電機已接地。
   此時,電機所有端蓋都已打開,大家仔細檢查,找不到接地放電的痕跡。將此情況匯報給股份公司設(shè)備部李部長,指示我們說這種情況一定要抽轉(zhuǎn)子檢查。由于我們現(xiàn)場不具備抽轉(zhuǎn)子的條件,考慮到湘潭電機修理廠在修理高壓大電機方面具有一定實力,于是就決定拉到那里去抽轉(zhuǎn)子檢查。拆至18日凌晨5:00左右開始起運。
   2.電機損壞程度確認和修理過程:
   18日凌晨6:30,電機運到湘潭電機修理廠,將轉(zhuǎn)子抽出徹底檢查,尋找電機接地點。
   通過檢查發(fā)現(xiàn):
   1)定子線圈中部有2處硬幣大小的放電燒痕,對應(yīng)轉(zhuǎn)子鐵心中部也有2處硬幣大小的放電燒痕;
   2)定子上網(wǎng)格狀的通風(fēng)孔內(nèi)部風(fēng)蝕較嚴重(此電機防護等級較低,為IP23),定子槽楔處風(fēng)蝕最明顯,其中間部位最重,邊緣磨蝕近1mm。轉(zhuǎn)子上的兩點燒痕較輕,只是鐵心矽鋼片略有損傷,并未傷及轉(zhuǎn)子線圈;但轉(zhuǎn)子上網(wǎng)格狀的通風(fēng)孔內(nèi)部也有風(fēng)蝕;轉(zhuǎn)子端部開裂較嚴重。
   3)定子轉(zhuǎn)子之間沒有發(fā)現(xiàn)電機掃堂的痕跡。以上三項檢查結(jié)果都進行了拍照記錄。
   4)對電機進行試驗確認及維修:測得定子三相對地電阻分別為500MΩ、0.3MΩ、0MΩ;測得轉(zhuǎn)子對地電阻500MΩ,直阻0.0065Ω,初步判定轉(zhuǎn)子線圈問題不大。決定逐步拆解定子把線進行排除檢查。18日,對地絕緣試驗,明顯放電的2個把線對地電阻0Ω,拆解2個把線。耐壓試驗,4個把線打壓6500V放電,其余打壓8500V沒問題,再拆解4個把線。19日,再次做定子耐壓試驗,又發(fā)現(xiàn)2個把線打壓6500V放電,再拆解2個把線。20日,先做轉(zhuǎn)子耐壓試驗,3000V、60s,沒發(fā)現(xiàn)問題。對轉(zhuǎn)子清掃,處理端部絕緣開裂部分(填充固化),并對整個轉(zhuǎn)子浸漆,以改善風(fēng)蝕轉(zhuǎn)子的絕緣狀況,進烘爐120℃烘干24小時。下午再次做定子耐壓試驗,又發(fā)現(xiàn)1個把線打壓6500V放電, 1個把線打壓2000V放電,再拆解2個把線。拆解10把線后,再進行試驗,耐壓9000V、60s,一切正常。21日,按照回裝工藝要求,回裝電機定子完畢,作定子浸漆前直流耐壓試驗,定子合格,進行定子整體浸漆,進烘爐120℃烘干24小時,轉(zhuǎn)子出爐,進行直流耐壓試驗,電壓升不上去,判定儀器容量小,轉(zhuǎn)子電容大導(dǎo)致。(因第一次耐壓檢驗正常,沒有懷疑轉(zhuǎn)子問題,第二天回裝前的驗收試驗,證明是轉(zhuǎn)子耐壓時擊穿了)。于是就認為22日電機可以拉回來了。22日,定子出爐進行各項試驗均合格。轉(zhuǎn)子進行回裝前試驗,打壓到1700V時產(chǎn)生了擊穿放電。將滑環(huán)與轉(zhuǎn)子分開,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子接地,滑環(huán)不接地。將轉(zhuǎn)子兩端鋼絲捆扎帶割開試驗,發(fā)現(xiàn)3處打壓放電,并沿線圈絕緣基帶爬電。檢查發(fā)現(xiàn)三處放電點在同一組線上(即直流的負極線),這組線有明顯的過熱現(xiàn)象,顏色為暗紅色,對應(yīng)滑環(huán)為最內(nèi)部的兩個環(huán),磨損也最嚴重。判定原因為這組線絕緣老化,處理絕緣后烘干不徹底,打壓試驗時產(chǎn)生了擊穿放電,再烘干一夜。23日,與設(shè)備部李部長協(xié)商,降低試驗電壓到1500V,再次對烘干后的轉(zhuǎn)子進行耐壓試驗,1500V、60s,合格。于是,進行端部絕緣處理,填充固定,纏無緯帶,再次浸漆烘干固化,120℃烘干24小時。24日下午,電機定,轉(zhuǎn)子試驗都合格,電機組裝回運。
   3.電機大修后回裝過程和遺留問題:
   24日下午電機運回現(xiàn)場,至次日凌晨1:00左右回裝完畢,打表發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器對中不好(聯(lián)軸器左右差3.62mm)。如要徹底找正聯(lián)軸器,需要重新找正電機、減速機、磨機中心線,再用一天時間也不見得可以找正完畢。經(jīng)過與設(shè)備部李部長協(xié)商,決定先解決主要問題,進行主電機試車及單機運轉(zhuǎn)考核。然后再決定是否進行中心線徹底找正。25日2:30~5:30進行主電機單機考核運轉(zhuǎn)。6:00左右,由中控主任聯(lián)系機械人員確定是否連接聯(lián)軸器,機械人員說不能連。上午8點多開始打表,領(lǐng)導(dǎo)確定不再找正,連接聯(lián)軸器。大約11點鐘開磨。經(jīng)過帶負荷運轉(zhuǎn)考核,電機可以正常運轉(zhuǎn)。但是,電機中心線偏的問題還未解決。
停機時間及經(jīng)濟損失:
   此設(shè)備事故造成一線B水泥磨停機191小時,直接經(jīng)濟損失1萬元。
事故主要原因:
   1.該電機防護等級較低(IP23),冷卻方式為外引風(fēng)強制冷卻,且工作在水泥車間的較多粉塵環(huán)境中(近幾年粉煤灰系統(tǒng)跑灰和磨機系統(tǒng)正壓跑灰影響最嚴重),造成一些細小的粉塵微粒,隨著冷卻風(fēng)長期磨損定子和轉(zhuǎn)子的網(wǎng)格狀通風(fēng)孔內(nèi)壁,即定、轉(zhuǎn)子繞線的絕緣層。隨著線圈絕緣磨損越來越嚴重,電機的絕緣等級也越來越低。在修理過程中發(fā)現(xiàn)此電機是三層絕緣結(jié)構(gòu),是很薄的一種(我們國家是九層)。為電機發(fā)生局部放電事故埋下了隱患。環(huán)境問題是造成電機損壞的根源。
   2.我們的四臺同步電機擔(dān)負著公司內(nèi)功率因數(shù)補償?shù)娜蝿?wù),為補償電網(wǎng)的功率因數(shù),勵磁電流調(diào)節(jié)得較高,這臺電機勵磁電流長期運行在1700A~1800A之間,功率因數(shù)調(diào)在超前0.97。長期運行在較高的電流下,轉(zhuǎn)子溫升很高,加劇了絕緣材料的老化。這是造成電機損壞的一個間接原因。
   3.該電機投入使用20多年,已接近其設(shè)計使用壽命,在老設(shè)備管理上,對定,轉(zhuǎn)子間隙檢查頻率低,每年一次,造成定、轉(zhuǎn)子間隙發(fā)生了較大變化也沒有檢查出來,是造成電機損壞的的一個因素;在年度預(yù)防性試驗項目中,由于考慮電機絕緣試驗對電機的破壞作用,就沒有安排進行,造成對這些老電機的絕緣狀況掌握不夠;據(jù)電機修理廠的經(jīng)驗判斷,電源中較強的5次和7次諧波的作用是造成電機絕緣薄弱部位放電的最直接因素。
   4.在對電機故障判斷處理過程中,缺乏理性的手段。在主變通知B段有接地信號,電氣室高壓盤翻牌的情況下,沒有搖測判斷電機是否接地,就又指揮開機兩次。是造成電機損傷惡化的一個重要因素。
事故教訓(xùn)及今后的防范措施
   1.在設(shè)備管理上,對全公司范圍內(nèi)的所有防護等級較低,運行環(huán)境較差的電機,如生料磨,水泥磨,煤磨,二線水泥2#循環(huán)風(fēng)機等,嚴格要求各責(zé)任車間,專業(yè)巡檢人員,充分利用停機機會,采用目測檢查和定期塞尺檢查相結(jié)合的辦法,加大定轉(zhuǎn)子間隙檢查頻次;同時,采用試驗手段,對這些電機進行一次摸底普查,以確定運行中的這些設(shè)備實際狀況,對絕緣損壞較嚴重的,要準備進行大修處理;并且,固定每年對這些電機進行預(yù)防性試驗檢驗工作;對那些長期工作在溫度高,惡劣環(huán)境下的電機,要定期檢查內(nèi)部積灰清況,有機會時,安排抽轉(zhuǎn)子檢查,徹底清理內(nèi)部油泥和積灰,以免加劇電機絕緣的老化進度,降低電機壽命。
   2.豐潤公司盡快出臺一個高壓電機出現(xiàn)故障時的處理規(guī)范,用理性的手段判斷電機故障,尤其是各種信號繼電器翻牌和出現(xiàn)接地信號時,更應(yīng)進行理性的判斷,不能草草收場,作出武斷的決定,以免故障擴大,危機主機設(shè)備,造成無法挽回的損失。如主電機報故障跳閘后,所有故障信號在沒有查清前不要復(fù)位;有過流,接地等信號出現(xiàn)時,一定要檢查電機的接線,電機的滑環(huán)電刷,斷電用2500V搖表搖測電機絕緣狀況,進行排除判斷。中控主任在未能確認故障徹底排除之前,不得指揮開啟設(shè)備。
   3.在環(huán)境衛(wèi)生方面,加強對這些電機所處環(huán)境的治理、管理工作,封堵可能進灰的地方,用墩布墩地而不是清掃,以免形成二次揚塵,嚴格電機冷卻風(fēng)機過濾網(wǎng)的檢查更換制度,減少灰塵進入電機內(nèi)部的機會。要堅持經(jīng)常的把環(huán)境治理放在一個重要的高度來抓。
   4.配合公司設(shè)備部,在合理的范圍內(nèi),逐步縮減用同步機補償功率因數(shù)的額度,以降低勵磁電流,保護電機轉(zhuǎn)子繞組的絕緣,盡量延長電機的使用壽命。
   5.電機聯(lián)軸器不正問題,對分體式電機的危害很大,需要在有較長的聽機機會時,進行徹底找正。
   責(zé)任人處理結(jié)果:略。?