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一線B水泥磨輥壓機(jī)電機(jī)燒毀事故案例分析

一線B水泥磨輥壓機(jī)電機(jī)燒毀事故案例分析
事故性質(zhì):一般設(shè)備事故
事故經(jīng)過(guò):
   2007年12月19日13:35左右,水泥車(chē)間磨主機(jī)巡檢工接中控操作員通知,一線B水泥磨輥壓機(jī)動(dòng)輥電機(jī)跳閘停機(jī)(此時(shí)輥壓機(jī)巡檢工侯常發(fā)正在1A輥壓機(jī)處理故障),迅速趕到現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)萬(wàn)向聯(lián)軸節(jié)斷裂,電機(jī)輸出軸軸頭彎,軸承端蓋碎裂。隨后報(bào)告車(chē)間,車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員趕到現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電機(jī)輸出端萬(wàn)向聯(lián)軸節(jié)在靠電機(jī)側(cè)鉸接處斷裂,電機(jī)輸出軸軸頭彎曲嚴(yán)重,軸承內(nèi)外小端蓋均碎裂,負(fù)荷側(cè)軸承裸露,軸頸處于炙紅狀態(tài),非負(fù)荷側(cè)軸承外側(cè)小端蓋破裂損壞,非負(fù)荷側(cè)軸承向外(即東側(cè))移出約8mm,電機(jī)上罩松動(dòng)錯(cuò)位,判斷電機(jī)已無(wú)法使用,迅速報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),聯(lián)系設(shè)備部相關(guān)人員,安排運(yùn)行電工停電和解線,主管領(lǐng)導(dǎo)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后,基于現(xiàn)狀共同研究決定將電機(jī)拆下運(yùn)往電機(jī)大修廠進(jìn)行大修。16:30分工程公司將電機(jī)拆下并吊裝落地。
   隨后將電機(jī)運(yùn)往上海電機(jī)大修廠。當(dāng)晚21:30將灤縣公司輥壓機(jī)電機(jī)借調(diào)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),隨后進(jìn)行起重吊裝、安裝找正,接線并空載試車(chē),連接萬(wàn)向連軸器,進(jìn)一步找正并監(jiān)視開(kāi)車(chē)。至12月20日6:32輥壓機(jī)正常開(kāi)車(chē)帶料運(yùn)轉(zhuǎn)。
停機(jī)時(shí)間及經(jīng)濟(jì)損失:
   此設(shè)備事故造成一線B水泥磨停機(jī)16.95小時(shí),直接經(jīng)濟(jì)損失6.8萬(wàn)元。
事故主要原因:
   1.萬(wàn)向聯(lián)軸器加油時(shí)間和記錄:10月28日加一次油,12月18日加一次油。經(jīng)對(duì)此聯(lián)軸器十字頭,滑鍵解體檢查,潤(rùn)滑良好。
   2.動(dòng)輥電機(jī)保護(hù)跳閘,跳閘前未發(fā)現(xiàn)異常。
   3.現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)輥軸向躥動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān),動(dòng)作正常。但經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn),開(kāi)關(guān)的動(dòng)作有滯后,快速接近,離開(kāi)觸頭時(shí),開(kāi)關(guān)不動(dòng)作,屬于電氣元件響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)。
   4.事故發(fā)生前電氣主巡檢9:00檢查電機(jī)正常。
   5.巡檢工上午8:10、10:20對(duì)B輥壓機(jī)巡檢兩次,未發(fā)現(xiàn)異常。
   6.此電機(jī)軸承更換損壞頻繁,2006年9月大修時(shí)更換新軸承,在2007年2月再次更換軸承。
   綜上所述,此次事故原因分析具體如下:
   1.輥壓機(jī)動(dòng)輥在正常帶料運(yùn)轉(zhuǎn)的過(guò)程中,由于輥縫的偏差造成萬(wàn)向聯(lián)軸器產(chǎn)生了軸向力,引起電機(jī)軸向竄動(dòng)。輥縫的偏差有兩鐘情況,即東側(cè)輥縫大西側(cè)輥縫小或東側(cè)輥縫小西側(cè)輥縫大,當(dāng)在下料不均勻的情況下,這兩種情況交替產(chǎn)生,而這種情況在正常生產(chǎn)時(shí)是經(jīng)常發(fā)生的,因?yàn)樗鞘茌亯簷C(jī)自身結(jié)構(gòu)影響而必然產(chǎn)生的結(jié)果。因此在萬(wàn)向聯(lián)軸器上產(chǎn)生了一個(gè)軸向力。
   2.萬(wàn)向聯(lián)軸器是靠滑鍵來(lái)傳遞扭矩,靠齒與齒接觸面之間的油膜來(lái)減小摩擦力,吸收軸向力。同時(shí)萬(wàn)向聯(lián)軸器在正常旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的徑向摩擦力很大,僅靠油膜不能完全吸收軸向力,必然有部分軸向力要通過(guò)聯(lián)軸器傳遞到電機(jī)轉(zhuǎn)子上,作用于電機(jī)的軸承和軸承端蓋上,在電機(jī)的轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生了一個(gè)或推或拽的力,即軸向竄動(dòng)。
   由以上兩點(diǎn)可以看出,電機(jī)軸承在長(zhǎng)期承受軸向交變載荷的情況下,必然造成電機(jī)軸承的損壞和電機(jī)軸承端蓋的斷裂。由于交變軸向力不能完全被萬(wàn)向聯(lián)軸器吸收,作用在電機(jī)上,會(huì)引起電機(jī)軸承和軸承端蓋承受交變軸向力。剩余軸向力過(guò)大時(shí),直接撞擊軸承,軸承受損造成軸承不轉(zhuǎn),頂壞軸承端蓋,此時(shí)電機(jī)軸下沉,造成掃膛,電機(jī)掃膛后,電機(jī)產(chǎn)生劇烈振動(dòng),進(jìn)一步使軸承溫度急劇上升,引起軸承滾柱變形,由于溫度過(guò)高造成電機(jī)軸彎曲,同時(shí)萬(wàn)向聯(lián)軸器受力斷裂。
   此臺(tái)電機(jī)在2006年9月發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故,造成軸承損壞,定子繞組燒毀,當(dāng)時(shí)采取了加裝動(dòng)輥軸向竄動(dòng)限位開(kāi)關(guān),當(dāng)竄動(dòng)量過(guò)大時(shí)報(bào)警停機(jī),避免損壞電機(jī)。通過(guò)后移電機(jī),車(chē)短聯(lián)軸器等手段加大萬(wàn)向節(jié)補(bǔ)償量的措施。
事故教訓(xùn)及今后的防范措施
   1.首先在此臺(tái)電機(jī)軸承,繞組上加裝測(cè)溫元件并設(shè)定報(bào)警,停機(jī)保護(hù),其他輥壓機(jī)電機(jī)陸續(xù)加以改造。
   2.監(jiān)控軸承溫度和聲音變化,發(fā)現(xiàn)異常時(shí),及時(shí)安排檢修更換。
   3.同裝備研發(fā)中心和盾石機(jī)械公司結(jié)合,研究輥壓機(jī)結(jié)構(gòu),徹底解決問(wèn)題。
   4.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患。?