分解爐喂煤秤的事故案例分析
分解爐喂煤秤的事故案例分析
事故性質(zhì):重大設(shè)備事故
事故經(jīng)過:
2006年11月20日0:18時,分解爐喂煤秤突然自停,回轉(zhuǎn)窯停車。檢查分解爐喂煤秤測量輪、傳動系統(tǒng),并未發(fā)現(xiàn)問題。再次開機時中控顯示分解爐喂煤秤沒有給定,但顯示反饋上漲,實際不下煤,隨即自停,以后多次試車,均為此現(xiàn)象。后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)商定,0:52開窯減料運行,分解爐喂煤秤停開,并通知有關(guān)人員詳細檢查分解爐喂煤秤。由于設(shè)備不具備現(xiàn)場拆卸條件,所以先行檢查電氣系統(tǒng),同時與申克公司聯(lián)系。吉林公司自動化人員獲悉后,也趕過來幫助查找問題,但由于該秤屬于進口設(shè)備,對于這方面得經(jīng)驗較少,磐石公司和吉林公司相關(guān)人員都沒有查找出真正的原因。由于SP運轉(zhuǎn)對窯內(nèi)及耐火材料損壞太大,12:19回轉(zhuǎn)窯停止運轉(zhuǎn),同時將窯頭秤與分解爐秤電氣控制元件互換一部分以判斷故障點,但更換后窯頭秤無任何異?,F(xiàn)象,可正常運轉(zhuǎn)。后經(jīng)過各方領(lǐng)導(dǎo)商定,現(xiàn)場手動開秤,中控利用調(diào)整給料機速度來控制喂煤量,21日19:09,回轉(zhuǎn)窯開機運轉(zhuǎn)。
停機時間及經(jīng)濟損失:
此設(shè)備事故造成回轉(zhuǎn)窯停機30.66小時,直接經(jīng)濟損失約22萬元,事故引起單一依靠窯頭供煤運轉(zhuǎn),減料運行給生產(chǎn)和工藝狀況的運行也造成一定的損失。
事故主要原因:
股份公司設(shè)備管理部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員也趕到我處,幫助查找問題的根源,經(jīng)檢查,懷疑—A2接線盒中的電路板損壞,更換后仍無法正常使用。由于實質(zhì)性問題難以判斷,雖然回轉(zhuǎn)窯已經(jīng)開機運行,但沒有解決的對策。準確性的事故報告原因,以及相應(yīng)的直接損失無法估量。我公司并未形成實質(zhì)性的事故報告。德國申克秤駐北京辦事處有關(guān)專家于11月29日趕到我分公司,在了解實際情況后,給出了出現(xiàn)問題的具體原因,認為導(dǎo)致這種現(xiàn)象的出現(xiàn)可能是因為申克秤空氣軸承損壞。由于空氣軸承損壞,開機時,荷重傳感器受到影響,在沒有給定時,反饋上漲,造成停機。該申克秤國內(nèi)無修復(fù)地點,需返回德國修復(fù),修復(fù)價格約為22萬。
事故教訓(xùn)及今后的防范措施:
這起事故的發(fā)生原因和處理過程給我們了深刻的影響和教訓(xùn)。公司工藝、電氣自動化、機械人員都應(yīng)加強對進口設(shè)備的認識和掌控,工藝方面在強化措施的同時,加強對各種管理和維護進口設(shè)備人員的專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo),電氣自動化方面提高對進口設(shè)備的熟悉程度,機械方面應(yīng)加強與電氣自動化方面的合作。?