南山礦副井2#絞車平衡錘框架尾繩吊架及聯(lián)接裝置斷落事故
南山礦副井2#絞車平衡錘框架尾繩吊架及聯(lián)接裝置斷落事故
(機電裝備部整理)
一、案例(1998年4月3日)
南山礦副井DMT—2.25×4A型絞車,交流拖動,電機功率400KW,最大提升速度6M/S,提升高度499.5米,提升容器雙層單車罐籠。1998年4月3日9點副井系統(tǒng)檢修,動力科檢修井底檔木,運輸科檢修1#絞車東側搖臺。檢修結束后,檢修人員及氧氣設備等從1#絞車升井,2#絞車空載從二水平提升至9.5米。12時30分開拓三片4名工人乘2#絞車入井,當絞車過了一水平進入減速時,2#絞車平衡錘框架尾繩吊架及聯(lián)接裝置斷落落在2#罐籠上,把從西起第一、三兩根提升繩的懸吊油缸聯(lián)接砸斷,絞車出現(xiàn)過速,發(fā)生保險制動,罐籠停在距—170米水平上方約20多米處,罐底距罐道尖3米,平衡尾繩在井底堆積了近5米。罐籠報廢。停產(chǎn)14天。
罐籠內(nèi)乘坐四名工人,當時聽到平衡尾繩打到罐籠頂部的巨大聲響時,兩人就近相槍,成兩組坐到罐籠上,無一人受傷。人員從二水平中央水泵房安全出口救出。
當尾繩下墜時,信號工只看見一溜火線和聽到砸罐巨響,雖然絞車已停止運行,但是信號工打了緊急停車信號。
二、原因分析????????????????????????????????????????????????????
?? 事故發(fā)生后,對照平衡錘圖紙、架體等部分進行了詳細檢查和必要的分析:平衡錘框架與尾繩吊架間是螺栓聯(lián)接,兩側共用M16螺栓20個。使用方向的南側10個螺栓,有2個螺栓是新斷面,北側只有1個螺栓為新斷面,兩側下排10個螺栓全是陳舊斷面。實際只有3個螺栓完全受力,已裂螺栓可視為不受力螺栓。已斷裂螺栓銹蝕在孔內(nèi),并有脫離。
????? 平衡錘尾繩架與平衡錘的框架聯(lián)接部承受的最大靜拉力是:
Pmax =Qw+Qc
Qw----尾繩架重量;Qw=650KG
Qc----尾繩重量??????? 2----兩根尾繩;
Qc=2×(4.3×510)=4386KG
尾繩每米重量——4.3KG/M
尾繩懸垂長度——510米
Pmax=650+4386=5036KG按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求安全系數(shù)不小于13的規(guī)定,平衡錘尾繩架與平衡錘的框架之間承受載荷應大于65000KG
1、聯(lián)接部受力狀態(tài)分析:
1)兩個件用螺栓聯(lián)接,當受與螺栓垂直力時,因螺桿與孔之間有間隙,螺桿不受剪切力,載荷力被聯(lián)接件接縫間由預緊的正壓力所引起的摩擦力來平衡,這種摩擦聯(lián)接并不可靠。尤其當載荷不穩(wěn)或受變載荷時更是如此。
平衡錘框架與尾繩吊架間是螺栓聯(lián)接,設計上是用M16螺栓,¢17的鉆孔,制造上既不是配鉆孔也不是樣板鉆孔。經(jīng)計算安全系數(shù)K=11.18<13。不符合《煤礦安全規(guī)程》要求安全系數(shù)不小于13的規(guī)定。
2、結論:
1)結構設計不合理;
2)設計制造工藝不合理
3)安全第一的思想不牢,點線流程檢查存在死角死面
4)執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》不認真、不嚴肅。《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定:每次更換鋼絲繩時,必須對聯(lián)接裝置的主要受力部件進行探傷檢驗,合格后方可繼續(xù)使用。在檢查時只注意了銷軸的探傷及聯(lián)接板、油缸、提升繩、尾繩的檢查。對聯(lián)接螺栓只是目視不缺少,沒有探傷
5)螺栓雖被剪斷,由于銹蝕嚴重(井筒淋水并使用八年多),斷裂后的螺栓及螺母與架體銹在一起,沒有脫落,目視不缺螺栓,不用一定手段的檢查不會發(fā)現(xiàn)螺栓斷裂。
三、預防措施:
1、做好點線流程檢查和隱患排查整改落實工作,對所有提升聯(lián)接裝置的受力部件按《煤礦安全規(guī)程》要求進行全面檢查,不合格的立即更換。
2、對檢查手段不完整的要采取特殊方法進行有針對性的檢查,消除死角死面。