洗選廠振動篩電機燒毀的事故案例分析
洗選廠振動篩電機燒毀的事故案例分析
一、事故經過:
2009年3月2日早班13:00洗選廠振動篩啟動時不運轉,操作司機在13:00—13:13時間段內連續(xù)啟動共16次還是未將振動篩啟動起來。司機向區(qū)隊匯報,修理工認為是振動篩電機的電路出現了問題,向調度室匯報,調度室安排機運隊電工及設備辦相關人員到現場檢查處理。檢查過程中發(fā)現電機電路正常,電機表面溫度較高;對電機繞組進行絕緣測試,絕緣阻值很低,打開電機接線室端蓋時電機內部散發(fā)出較濃的刺鼻氣味,判斷電機已燒毀。同時發(fā)現振動篩軸承處溫度較高,判斷是軸承受到較大摩擦阻力所致。
二、事故原因:
1、當班司機在電機嚴重過負荷的情況下,連續(xù)頻繁啟動,是造成此次事故的直接原因。
2、當班維修工責任心不強,監(jiān)護不到位,在振動篩運轉過程中沒有仔細對軸承檢查,也沒有及時發(fā)現軸承的異常情況,從而導致軸承工作阻力較大,是此次事故的另一個重要原因。
3、在振動篩更換軸承以后,洗選廠沒有安排重點觀察和監(jiān)護設備運轉情況,也是此次事故發(fā)生的一個重要原因。
三、吸取教訓及防范措施:
1、洗選廠當班干部安排更換振動篩電機,并將振動篩軸承端蓋打開詳細查看故障原因。直至下午18:00電機更換完畢并試運轉正常開始生產影響生產5小時。
2、加強對職工的責任心教育,發(fā)現問題及時向區(qū)隊領導匯報,不能盲目處理;
3、各單位要加強對電修人員管理,工作必須落實到位,嚴加監(jiān)督考核;
4、必須嚴格執(zhí)行設備的巡檢制度,及時發(fā)現處理設備存在的安全隱患,保證設備的正常運轉;
5、跟班干部現場把關要嚴,全程跟蹤,隨時解決工作中出現的問題。
6、針對此次事故,各單位要認真吸取教訓,今后再重復發(fā)生類似事故,從重處理。