某化肥廠德士古水煤漿加壓氣化裝置(GE氣化)C#氣化爐發(fā)生內(nèi)爆事故
某化肥廠德士古水煤漿加壓氣化裝置(GE氣化)C#氣化爐發(fā)生內(nèi)爆事故
一、 事故經(jīng)過(guò)
9 月 7 日 9 時(shí) 5 分,C#氣化爐因兩臺(tái)煤漿給料泵同時(shí)跳車而停車,10 時(shí)在對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行泄壓的同時(shí),工藝人員手動(dòng)打開(kāi)煤漿管線上的高壓氮?dú)獯祾唛y對(duì)燒嘴進(jìn)行吹掃時(shí),氣化爐內(nèi)發(fā)生爆炸聲。9 月 8 日 6 時(shí) 40 分氣化爐重新投料開(kāi)車后,出現(xiàn)氣化爐錐底排渣口堵塞,經(jīng)處理后無(wú)法疏通,9 月8 日14 時(shí)55 分,C#氣化爐手動(dòng)停車。停車后拆檢氣化爐、水洗塔、旋風(fēng)分離器,發(fā)現(xiàn)氣化爐渣口磚 R、S、T 磚脫落,旋風(fēng)分離器內(nèi)錐底嚴(yán)重變形,水洗塔下部三層塔盤(pán)出現(xiàn)變形、塌陷。
(一)高壓煤漿泵同時(shí)跳車后,煤漿供給中斷,但煤漿流量計(jì)反應(yīng)滯后,從煤漿給料泵跳車到煤漿流量降到聯(lián)鎖跳車值,時(shí)間為10s,而此時(shí)氣化爐仍在運(yùn)行,氧氣仍在入爐,造成爐內(nèi)過(guò)氧。在系統(tǒng)泄壓時(shí),這些氧氣隨氣流進(jìn)入下降管及激冷室,與激冷室內(nèi)的合成氣混合,形成爆炸性氣體。此時(shí)操作人員對(duì)煤漿管線進(jìn)行吹掃,將氣化
爐內(nèi)壁的熔渣吹掉落入下降管,引發(fā)爆炸發(fā)生。
(二)氣化爐安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷,未將煤漿給料泵停車信號(hào)引入安全系統(tǒng),致使煤漿給料泵跳車后,氣化爐系統(tǒng)仍在運(yùn)行。
(三)煤漿給料泵儀控系統(tǒng)存在缺陷,易受外界信號(hào)干擾而自動(dòng)停車。
三、防范措施
(一)對(duì)參與安全系統(tǒng)聯(lián)鎖的工藝指標(biāo)要定時(shí)進(jìn)行校驗(yàn),確保其準(zhǔn)確靈敏;對(duì)變化后可能引發(fā)事故的因素要讓認(rèn)真排查,必要時(shí)引入安全聯(lián)鎖系統(tǒng)。
(二)將煤漿給料泵運(yùn)行信號(hào)引入安全系統(tǒng),當(dāng)煤漿給料泵停車時(shí),氣化爐聯(lián)鎖跳車。
(三)重新調(diào)整煤漿流量計(jì)的阻尼值。對(duì) C#氣化爐煤漿給料泵的控制信號(hào)重新連接,并做抗干擾處理