李一礦“1·7”墜罐重大非死亡事故
李一礦“1·7”墜罐重大非死亡事故
2011年1月7日早班,李一礦東區(qū)副井在剁鋼絲繩頭時(shí),發(fā)生一起帶繩墜罐生產(chǎn)性責(zé)任重大非死亡事故。
一、事故單位及現(xiàn)場(chǎng)概況
李一礦東區(qū)于2007年8月31日停產(chǎn),9月17日成立李一礦東區(qū)留守辦公室,共有留守人員63人,科級(jí)單位編制,設(shè)主任、直屬支部書記各1人,現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)車間有副井絞車房、地面變電所、井下-280m、-500m水平泵房、抽風(fēng)機(jī)房、鍋爐房等。
李一礦東區(qū)目前井下到地面有2個(gè)出口,一是副井,二是-400m水平至地面的三號(hào)回風(fēng)斜井。-500m水平至-400m水平通道也是2個(gè),一是通過(guò)副井梯子間,二是通過(guò)-500m水平到-400m水平的回風(fēng)斜巷。副井主要擔(dān)負(fù)提升每班井下3名作業(yè)人員,-500m水平打點(diǎn)工、-280m和-500m泵房水泵司機(jī),正常情況下每天副井絞車運(yùn)行10勾左右。
《規(guī)程》399條規(guī)定,單繩纏繞式絞車每半年必須做一次剁頭試驗(yàn)。因2011年1月28日試驗(yàn)到期,留守辦公室計(jì)劃1月7日早班進(jìn)行副井鋼絲繩剁頭工作。
事故發(fā)生后,絞車制動(dòng)盤上沒(méi)有施閘痕跡,即閘盤上無(wú)受熱、烤藍(lán)現(xiàn)象,閘板上沒(méi)有磨損的粉末。在做制動(dòng)力測(cè)試前,塞測(cè)閘間隙數(shù)據(jù)均小于2mm,符合規(guī)定。
二、剁繩施工步驟
第一步:西勾(主勾、死滾筒)罐籠提升至地面截繩位置,用2根20#工字鋼將西勾罐籠棚住,松連接裝置,拉出繩頭,剁繩1m,然后西勾罐籠恢復(fù)到地面正常停車位置。
第二步:因-500m水平托罐座以下全部積水,就是西勾罐籠下放到副井下口,東勾(副勾、活滾筒)罐籠也不能提升到棚罐、截繩位置。所以東、西勾罐籠提升至交鋒位置,關(guān)上西勾制動(dòng)器油管,鎖上東勾地鎖,打開(kāi)離合器,再打開(kāi)西勾制動(dòng)器油管,西勾罐籠上提2m,以保證東勾罐籠能提到棚罐位置。
第三步:關(guān)上西勾制動(dòng)器油管,合上離合器,解除東勾地鎖,再打開(kāi)西勾制動(dòng)器油管,西勾下放,東勾上提到地面剁頭位置,將東勾罐籠棚住,松連接裝置,拉出繩頭,剁繩1m,然后東勾罐籠恢復(fù)到地面正常停車位置。
第四步:調(diào)整東西勾正常停車位置,恢復(fù)絞車松繩保護(hù),試運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、事故經(jīng)過(guò)
1月7日早班,班前會(huì)安排留守的11名檢修工全體參加副井鋼絲繩剁頭工作。絞車房有2名機(jī)工負(fù)責(zé)打離合器、鎖地鎖,2名電工負(fù)責(zé)監(jiān)視絞車運(yùn)行情況并配合打離合器,班長(zhǎng)姚某帶領(lǐng)其余6名機(jī)工在井口棚罐、剁繩頭。人員到位后,首先東勾罐籠下放至-500m水平,鎖東勾滾筒地鎖,打開(kāi)離合器,西勾罐籠提升到地面截繩。完成西勾截繩任務(wù)后,合上離合器將東、西勾罐籠提升到交鋒位置。關(guān)上西勾制動(dòng)器油管,鎖東勾滾筒地鎖。11時(shí)左右,準(zhǔn)備再次打開(kāi)離合器,打開(kāi)西勾制動(dòng)器的油管并計(jì)劃將罐籠上提2m。就在打開(kāi)離合器的瞬間,西勾滾筒突然轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái),絞車司機(jī)立即采取緊急制動(dòng)并斷掉全部電源等措施,但制動(dòng)器均未施閘,西勾罐籠從-260m水平位置帶繩放滑至-500m水平落在托罐座上,滾筒上的8圈余繩也全部下放并散亂堆在罐籠頂上,滾筒上的生根沒(méi)有被拽出,絞車電機(jī)轉(zhuǎn)子也因快速下放而燒損。
四、事故搶險(xiǎn)經(jīng)過(guò)
集團(tuán)公司調(diào)度接到礦事故匯報(bào)后,及時(shí)安排相關(guān)部門趕到現(xiàn)場(chǎng)幫助礦進(jìn)行搶險(xiǎn)工作。因當(dāng)班井下還有3名作業(yè)人員,考慮-280m水平水泵司機(jī)到地面可以通過(guò)三號(hào)回風(fēng)斜井爬行升井。-500m水平至-400m水平通道雖然是2個(gè),但副井梯子間及-500m水平到-400m水平的回風(fēng)斜巷均是多年沒(méi)有人員走過(guò),不能貿(mào)然行事。經(jīng)過(guò)分析必須立即恢復(fù)副井絞車運(yùn)轉(zhuǎn),通過(guò)絞車提升方可把井下3名作業(yè)人員安全升井。
現(xiàn)場(chǎng)決定李一礦立即組織力量換絞車電機(jī),抽調(diào)安裝工程分公司力量幫助把已經(jīng)放滑的西勾罐籠及鋼絲繩在井口棚梁、用板卡把鋼絲繩鎖住,卸掉西勾滾筒上的生根繩。然后經(jīng)集團(tuán)公司電氣實(shí)驗(yàn)室做制動(dòng)力測(cè)試后方可恢復(fù)絞車運(yùn)行。
20時(shí)30分,安裝工程分公司把西勾罐籠及鋼絲繩卡牢并卸掉西勾生根繩,8日凌晨3時(shí),李一礦完成電機(jī)更換工作,5時(shí)電氣實(shí)驗(yàn)室做完絞車制動(dòng)力測(cè)試。經(jīng)過(guò)2勾試運(yùn)轉(zhuǎn)后,于5時(shí)56分把7日早班入井的3名作業(yè)人員安全提升到地面。
五、事故原因
(一)直接原因。在打開(kāi)離合器時(shí),西勾制動(dòng)器處于敞閘狀態(tài),造成罐籠帶繩放滑至-500m水平并落在托罐座上。
(二)間接原因。
1.絞車制動(dòng)系統(tǒng)回油不暢,在關(guān)閉西勾制動(dòng)器油管閘閥時(shí),制動(dòng)器內(nèi)高壓油沒(méi)有回完,使西勾制動(dòng)器始終處于敞閘狀態(tài)。
2. 2007年8月31日停產(chǎn)以來(lái),留守辦沒(méi)有對(duì)制動(dòng)系統(tǒng)(液壓站、制動(dòng)器及閥組、管路)進(jìn)行全面檢修、清洗換油,造成制動(dòng)系統(tǒng)油質(zhì)差,回油不暢。
3.由于絞車每天僅運(yùn)行10勾左右,加之天氣較冷,液壓油較稠,也會(huì)造成液壓油回油不暢。
4.技術(shù)管理不到位。編制人員無(wú)資質(zhì)且措施未經(jīng)機(jī)電技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。
六、事故性質(zhì)
事故調(diào)查組認(rèn)定,這是一起生產(chǎn)性責(zé)任重大非死亡事故。
七、防范措施
(一)目前絞車采用單滾筒運(yùn)行,必須編制專門的安全運(yùn)行措施。
(二)必須對(duì)絞車制動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的檢修、調(diào)試。
(三)必須在深度指示器上增設(shè)罐位校正開(kāi)關(guān),便于司機(jī)操作。
(四)要求現(xiàn)場(chǎng)把液壓站制動(dòng)油壓調(diào)高0.5Mpa,保證足夠的制動(dòng)力。
(五)纏繞式絞車在打開(kāi)離合器前,要對(duì)制動(dòng)器的施閘情況進(jìn)行