新莊孜礦“1·13”墜罐重大非死亡事故
新莊孜礦“1·13”墜罐重大非死亡事故
2011年1月13日中班,新莊孜礦暗副立井在換罐耳作業(yè)時(shí)發(fā)生一起帶閘帶繩墜罐生產(chǎn)性責(zé)任重大非死亡事故。
一、暗副立井裝備情況
暗副立井服務(wù)水平為-412m 、-612m、-812m,車房布置1套洛陽礦山機(jī)械廠生產(chǎn)的2JK-3.5/11.5型提升機(jī),由2臺(tái)YBJ560-10F2型、500kW防爆交流電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),配套液壓站為E118A型,井筒內(nèi)布置38kg/m鋼軌罐道,罐籠自重為46.5kN,提升鋼絲繩型號(hào)為6V37-41,繩徑為41mm,單位重量為7.28kg/m。使用抓捕器型號(hào)為BF-311。
二、措施規(guī)定更換東勾(主勾、固定滾筒)罐耳步驟
(一)確認(rèn)東勾在-412m水平停車位置后將東勾下放10米。
(二)打離合調(diào)繩,將東勾提至正常停車位,合上離合。
(三)拆除過卷裝置,扒開深度指示器傳動(dòng)齒輪。
(四)將東勾下放落平罐帽,人員系帶保險(xiǎn)帶上罐帽。
(五)按檢修速度將罐籠上提6m左右至更換罐耳用短罐道處。
(六)拆除短罐道。
(七)進(jìn)行罐耳更換。
(八)安裝恢復(fù)短罐道。
(九)東勾下放6m至罐帽平搖臺(tái),人員撤離。
(十)將西勾下放至-812m水平正常停車位。
(十一)打離合調(diào)繩,將東勾提至正常停車位置后,合上離合,恢復(fù)絞車至正常狀態(tài)。
三、措施規(guī)定打離合器操作程序
(一)關(guān)閉活滾筒、固定滾筒制動(dòng)閘閥。
(二)鎖緊地鎖,掛地鎖牌。
(三)打開離合器聯(lián)鎖閥及離合器油缸進(jìn)出油管閘閥。
(四)將操作臺(tái)上的轉(zhuǎn)換開關(guān)扳到調(diào)繩位置,推動(dòng)制動(dòng)手柄,使離合器分離,活滾筒與主軸脫離。
(五)將操作臺(tái)上的轉(zhuǎn)換開關(guān)扳到開車位置。
(六)打開固定滾筒制動(dòng)閘閥,司機(jī)開車,對(duì)固定滾筒進(jìn)行調(diào)繩操作。
(七)關(guān)閉固定滾筒制動(dòng)閘閥,將轉(zhuǎn)換開關(guān)扳到調(diào)繩位置,推動(dòng)制動(dòng)手柄,將離合器合上,活滾筒與主軸連接。
(八)將操作臺(tái)上的轉(zhuǎn)換開關(guān)扳到開車位置。
(九)打開活滾筒與固定滾筒制動(dòng)閘閥。
(十)關(guān)閉離合器聯(lián)鎖閥及離合器油缸進(jìn)出油管閘閥。
(十一)摘除地鎖牌、打開地鎖,打離合操作結(jié)束。
四、事故現(xiàn)場(chǎng)勘查情況
(一)事故后搖測(cè)兩臺(tái)電機(jī),絕緣均大于220MΩ,判斷電機(jī)沒有燒損。
(二)絞車閘盤上有均勻、對(duì)稱的點(diǎn)接觸施閘痕跡。
(三)東勾滾筒生根繩在出繩處切斷,六塊生根壓板螺栓沒有松動(dòng)現(xiàn)象。
(四)東勾罐籠墜落至-812m水平緩沖托罐裝置上,4根懸掛鋼絲繩無異常,提升鋼絲繩全部堆在罐籠頂上,經(jīng)勘探工程處用攝像設(shè)備對(duì)井筒裝備勘察后,井筒設(shè)施完好。
(五)罐籠的4副罐耳,有3副正??ㄔ阡撥壒薜郎?,僅進(jìn)車側(cè)下部的罐耳剝離;罐籠立柱彎曲變形。
(六)制動(dòng)系統(tǒng)(液壓站、制動(dòng)盤、管路及閘閥)每年按集團(tuán)公司要求進(jìn)行檢查、清洗、換油。
(七)事故后現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際塞測(cè)閘間隙均在0.8mm左右,小于2.0mm,符合要求。
五、事故經(jīng)過
1月13日中班,機(jī)電工區(qū)絞車隊(duì)安排班長(zhǎng)白某帶領(lǐng)5名檢修人員到暗副立井進(jìn)行更換東勾罐耳工作。15時(shí)20分左右,東勾罐籠處于-412m水平停車位置后,再將東勾罐籠下放10m。車房檢修工王某按井口檢修工指令開始進(jìn)行打離合操作,關(guān)閉液壓站上供制動(dòng)盤的進(jìn)油管總閘閥、鎖緊活滾筒地鎖、打開離合器聯(lián)鎖閥和液壓站上離合器油缸進(jìn)油管閘閥,然后他喊絞車司機(jī)李某:“把離合器打開”,李某聽到喊話后就把操作臺(tái)上離合器的轉(zhuǎn)換開關(guān)打到“脫開”位置,啟動(dòng)液壓站油泵,開始向離合器供油。在離合器打開的瞬間,絞車司機(jī)發(fā)現(xiàn)東勾滾筒突然轉(zhuǎn)動(dòng),隨即采取施閘、按急停按鈕等措施,均未奏效,罐籠從-412m水平連同鋼絲繩帶閘墜落至-812m水平,鋼絲繩從滾筒生根處切斷。
六、暗副立井提升系統(tǒng)恢復(fù)步驟
(一)對(duì)絞車主電機(jī)及操作臺(tái)電氣閉鎖進(jìn)行檢查。
(二)由集團(tuán)公司電器實(shí)驗(yàn)室對(duì)暗副立井絞車固定卷筒制動(dòng)力矩進(jìn)行測(cè)試。
(三)由安徽煤礦礦用產(chǎn)品檢測(cè)中心對(duì)絞車進(jìn)行性能測(cè)試。
(四)回收墜入井底的鋼絲繩和罐籠,檢查并確保制動(dòng)繩生根固定牢固。
(五)由勘探工程處使用攝像設(shè)備對(duì)井筒裝備進(jìn)行全面檢查。
(六)東勾滾筒安裝新繩。
(七)安裝東勾罐籠,對(duì)東勾罐籠做重載脫勾試驗(yàn),合格后進(jìn)行絞車空載試運(yùn)轉(zhuǎn)。
(八)人工對(duì)井筒裝備進(jìn)行細(xì)致檢查確認(rèn)。
(九)恢復(fù)井底緩沖托罐裝置。
(十)以上各項(xiàng)確認(rèn)合格后投入正式運(yùn)行。
七、安徽煤礦礦用產(chǎn)品檢測(cè)中心測(cè)試結(jié)果
事故后現(xiàn)場(chǎng)原始測(cè)試數(shù)據(jù)(2011年14日13時(shí)):
第一次
經(jīng)計(jì)算,制動(dòng)力符合要求。
八、事故原因
?。ㄒ唬┲苯釉颉T诖蜷_離合時(shí),東勾制動(dòng)器制動(dòng)力不足,造成罐籠帶閘帶繩從-412m水平墜落至-812m水平緩沖托罐裝置上。
?。ǘ╅g接原因。
1.液壓系統(tǒng)過濾器沒有定期清洗,液壓系統(tǒng)內(nèi)有微小顆粒的雜質(zhì),離合器閉鎖電磁閥閥芯卡阻以致油壓泄漏,在打開離合時(shí),部分高壓油竄入固定滾筒制動(dòng)器內(nèi)造成制動(dòng)力下降。
2.檢修工在打離合時(shí)僅關(guān)閉液壓站上制動(dòng)器供油總閘閥而沒有關(guān)閉各制動(dòng)器分路油管閘閥。
九、事故性質(zhì)
事故調(diào)查組認(rèn)定,這是一起生產(chǎn)性責(zé)任重大非死亡事故。
十、防范措施
?。ㄒ唬?duì)于單繩纏繞式絞車盡量減少打離合次數(shù),確需打離合,必須采取在固定滾筒上增設(shè)自鎖裝置等可靠的防墜罐措施。
?。ǘ┍仨毎匆?guī)定定期進(jìn)行液壓系統(tǒng)的檢查、清洗、換油工作。
?。ㄈ┻M(jìn)行打離合操作時(shí),必須關(guān)閉制動(dòng)系統(tǒng)總閘閥和全