由于放頂煤工藝煤炭回收率低,給開采自然發(fā)火煤層的礦井防滅火工作帶來巨大的隱患和壓力。鶴壁煤電股份有限公司第四
煤礦在
總結(jié)放項(xiàng)煤工藝的成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,加大了防滅火
管理力度,及時消除內(nèi)因火災(zāi)的隱患,保障和鞏固了礦井的
安全生產(chǎn)。由于綜合因素的影響,26082綜放采空區(qū)自然發(fā)火
事故還是給礦井防滅火工作敲響了警鐘。
1 礦井及
事故點(diǎn)概況
1.1 礦井概況
鶴煤四礦是1960年簡易投產(chǎn)的水采礦井,后經(jīng)多次改擴(kuò)建為旱采礦井,1992年核定生產(chǎn)能力為90萬t/a,實(shí)際生產(chǎn)達(dá)120萬t/a。該礦主采山西組二1煤層,平均煤厚8m,采煤工藝為綜采(放)、高檔普采和炮采(放)等,為高瓦斯礦井,煤塵爆炸指數(shù)為13.5%~16.7%,自然發(fā)火期為6~12個月。礦井采用兩翼對角式
通風(fēng)方法。
1.2
事故地點(diǎn)概況
事故發(fā)火點(diǎn)位于26082切眼靠回風(fēng)順槽側(cè)。26082工作面為下分層工作面,煤厚5.6m,采用綜采放頂煤全部垮落法
管理頂板。工作面北段于1999年7月10日 投產(chǎn),為保障正常接替,南段采取多頭多段平行掘進(jìn)作業(yè),其切眼在-240m進(jìn)風(fēng)石門開口掘進(jìn),為避免串聯(lián)
通風(fēng),切眼上端與26041前段下順槽相通構(gòu)成全風(fēng)壓
通風(fēng)系統(tǒng),雖然在工作面投產(chǎn)后將進(jìn)、回風(fēng)口封閉,但為殘煤自燃留下隱患,致使2604一塊段集中巷誤透26082切眼的短時間內(nèi)發(fā)生自燃
事故。
事故發(fā)生時工作面已推采670m以上。
2
事故經(jīng)過
為了回收2604和2608兩塊段之間的斷層煤柱,掘進(jìn)2604運(yùn)輸巷后,一塊段集中巷按
設(shè)計(jì)沿26041前段下順槽掘進(jìn),因老巷壓力大,施工難度大、施工單位掘進(jìn)過程中進(jìn)入實(shí)體煤后向采空區(qū)偏離。技術(shù)
管理人員曾先后4次通知施工單位調(diào)整掘進(jìn)方向,以防誤透采空區(qū)??紤]施工方便和自身利益,施工單位拒不執(zhí)行通知,仍按原方向掘進(jìn)。10d后即200年7月20日技術(shù)管理人員檢查發(fā)現(xiàn)施工單位仍按原方向掘進(jìn)20余米,掘進(jìn)工作面溫度為30℃,當(dāng)即責(zé)令停止施工,并向礦
通風(fēng)部門反映情況。
7月21日夜班
通風(fēng)區(qū)跟班干部現(xiàn)場檢測該掘進(jìn)工作面CH4為0.4%,CO為0%,溫度為30℃,用手鎬往前掏0.4m時,發(fā)現(xiàn)煤層矸處有自燃痕跡。當(dāng)日白班,在現(xiàn)場仍未發(fā)現(xiàn)CO氣體,掏左下角柱窩時發(fā)現(xiàn)滲水溫度為42℃,工作面煤層層理紊亂,附近有自燃痕跡,
分析認(rèn)為掘進(jìn)頭已誤入26082采空區(qū),當(dāng)即決定停止該頭掘進(jìn),從工作面退后15m,22日前在幫底完好處永外封閉。由于重視程度不夠,至7月 24日密閉墻只建有0.4m高。
7月25日上午9時許,由于密閉墻內(nèi)側(cè)打上木垛,防滅火預(yù)測預(yù)報(bào)人員在密閉墻處檢測:CH4為0.6%,CO為0%,溫度35℃,有異味,即刻進(jìn)行匯報(bào)。15:20,礦
通風(fēng)區(qū)長親赴密閉處檢查,判斷異味為煤炭自燃?xì)馕叮瑸榕寰唧w情況,便將墻內(nèi)木垛拆開,進(jìn)入工作面檢查,發(fā)現(xiàn)左下部有明火,隨即撤出密閉工,將風(fēng)筒接至明火處,想用水直接滅火,但水壓很小,約10min后發(fā)現(xiàn)工作面向外涌出大量煙霧,CO已升至0.012%。
通風(fēng)區(qū)長立即向礦調(diào)度室匯報(bào)災(zāi)情,請求公司救護(hù)大隊(duì)協(xié)助處理
事故。
3
事故處理
接到災(zāi)情匯報(bào)后,相關(guān)人員迅速趕到四礦,研究處理方案,決定立即由救護(hù)隊(duì)偵察火區(qū)具體情況,然后確定處理及組織
措施。19時10分,火區(qū)煙霧太大,可能已燃到三叉口處,通過偵察后,救護(hù)隊(duì)利用局部
通風(fēng)機(jī)和風(fēng)障均壓,并逐步往里移風(fēng)障,進(jìn)行處理。第一次移風(fēng)障10min后,CH4為0.4%,CO為0.005%,煙霧消失。第二次將風(fēng)障移至原密閉墻處,很快火區(qū)CO將為0.04%,由救護(hù)隊(duì)在原密閉墻處繼續(xù)筑建密閉。至21:50,密閉墻完工。26日 夜班又安排救護(hù)隊(duì)在密閉墻0.5m外筑建永久密閉,兩道墻體之間用黃土填實(shí)。
火區(qū)封閉后,為防止火區(qū)封閉不嚴(yán),災(zāi)害范圍擴(kuò)大,7月26日白班在2604運(yùn)輸巷口和回風(fēng)老巷中各筑建一道永久密閉對火區(qū)外圍進(jìn)行二次封閉。7月27日6:45左右,火區(qū)發(fā)生瓦斯爆炸,將2604運(yùn)輸巷口密閉推翻,崩飛的料石將大巷對幫的兩趟電纜砸斷,涌出大量的CO、CH4,煤塵和濃煙波及到進(jìn)風(fēng)大巷約136m,監(jiān)測發(fā)現(xiàn)CO為0.02%,CH4為0.4%,溫度為22℃,所幸未造成人員傷亡和CO中毒
事故。通過偵察發(fā)現(xiàn)2604運(yùn)輸巷冒頂8處,巷道中部已冒實(shí)無法通行,CO為0.5%,CH4為10%,回風(fēng)側(cè)密閉基本無變形。當(dāng)即決定在2604運(yùn)輸巷口以里建一道防爆墻,同時在回風(fēng)側(cè)低洼巷道中注水,以封閉火區(qū)。這樣處理后,火區(qū)及外圍密閉至今未發(fā)現(xiàn)異常。
4
事故及爆炸原因
分析和教訓(xùn)
4.1 原因
分析
1)
措施沒有落實(shí),管理不到位,施工單位人員素質(zhì)低,掘進(jìn)誤透采空區(qū)。
2)發(fā)現(xiàn)明火而把風(fēng)筒接至發(fā)火點(diǎn),起到“扇風(fēng)點(diǎn)火”作用,使火勢擴(kuò)大。
3)掘進(jìn)工作面水管不倒位,水壓低,水量小,無法直接澆滅明火。
4)誤透采空區(qū)后,重視不夠,沒有按期封閉。
5)沒有嚴(yán)格執(zhí)行防滅火規(guī)范第124條的規(guī)定原則,即火區(qū)封閉后,人員應(yīng)立即撤出危險區(qū),進(jìn)入檢查或加固密閉墻要在24h后進(jìn)行。
6)火區(qū)外圍二次封閉,造成2604運(yùn)輸巷積聚高濃度瓦斯擴(kuò)散飄移至火區(qū)發(fā)生瓦斯爆炸。
4.2 教訓(xùn)
1)“
一通三防”工作必須從源頭抓起。在采掘工程
設(shè)計(jì)時,必須充分考慮防滅火工作,嚴(yán)格執(zhí)行防滅火規(guī)范,留設(shè)足夠的防滅火煤柱。
2)加強(qiáng)素質(zhì)培訓(xùn),樹立大局意識。
煤礦職工業(yè)各素質(zhì)低,不服從管理,沒有“
一通三防”大局意識必須要克服,要培訓(xùn),要提升。
3)
安全裝備系列化要完善,并加強(qiáng)管理。這次
事故中如果水管到位,水壓達(dá)到要求,直接滅火完全是可能而且是正常的。
4)加強(qiáng)防滅火預(yù)測預(yù)報(bào),及時發(fā)現(xiàn)隱患并消除。
5)制定災(zāi)區(qū)處理后的觀測
措施,并嚴(yán)格落實(shí)。
6)嚴(yán)格
通風(fēng)系統(tǒng)和瓦斯管理,制定搶險救災(zāi)
預(yù)案,嚴(yán)防災(zāi)害
事故擴(kuò)大造成嚴(yán)重?fù)p失。
5 結(jié)語
放頂煤工藝的推廣運(yùn)用取得的社會經(jīng)濟(jì)效益是顯著的,但由于其回收率低,給礦井防滅火工作帶來巨大的壓力,特別是高瓦斯礦井的防滅火工作。煤炭生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在加大“
一通三防”管理力度的同時,做好以下幾個方面的工作:
1)發(fā)揮協(xié)調(diào)管理職能,強(qiáng)化從源頭、全方位、全員抓“
一通三防”工作,以保障和促進(jìn)
安全工作。
2)推廣新經(jīng)驗(yàn),投入新裝備,引進(jìn)新材料,為“
一通三防”工作的順利開展打下良好的基礎(chǔ)。
3)嚴(yán)格落實(shí),加強(qiáng)學(xué)習(xí),深入研究,開拓創(chuàng)新,全面推進(jìn)煤礦“
一通三防”工作,保障礦井的
安全生產(chǎn)和礦區(qū)的穩(wěn)定發(fā)展,促進(jìn)煤炭企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。