上海大眾汽車公司鍋爐燒壞事故分析
一、事故概況及經(jīng)過(guò)
1990年12月24日上午,上海大眾汽車有限公司,一臺(tái)DZL10—1.27—AⅡ型角管式蒸汽鍋爐在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生嚴(yán)重缺水事故,造成省煤器鋼管、后部蒸發(fā)管全部燒斷熔化,后部十幾根膜式蒸發(fā)管燒穿燒熔,爐膛、煙道內(nèi)的膜式水冷壁管自下集箱往上約400毫米以上部分全部過(guò)熱呈青黑色并伴有程度不同的變形,中間集箱因過(guò)熱兩彎曲,爐頂局部沉降,后爐頂沖開(kāi)3500毫米長(zhǎng),100毫米寬的天窗,進(jìn)水管嚴(yán)重彎曲變形,后拱管支承頭燒斷。
事故當(dāng)天上午,司爐工一人同時(shí)操作兩臺(tái)10噸/時(shí)鍋爐。上午11時(shí)15分工長(zhǎng)在操作室發(fā)現(xiàn)儀表顯示異常,B爐(事故爐)爐膛溫度比A爐高。此時(shí),鼓風(fēng)機(jī)開(kāi)度為30%,引風(fēng)機(jī)開(kāi)魔為100%左右,而爐膛卻顯示正壓。當(dāng)對(duì)異常情況進(jìn)行查找原因時(shí),B爐發(fā)出“嘭”的一聲,從爐門(mén)、煤閘門(mén)向外噴火,立即采取了緊急停爐措施,迅速將爐排上的煤走完。
1.鍋爐的給水自動(dòng)控制失靈,采用手動(dòng)操作時(shí)誤關(guān)了水泵。 事故發(fā)生后經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),給水閥處于100%全開(kāi)位置,給水管路無(wú)阻塞現(xiàn)象,給水泵啟停正常。在發(fā)生事故前,司爐確有啟停給水泵的操作,同時(shí)省煤器管全部燒熔,因而可斷定是因誤操作關(guān)閉了給水泵。
2.鍋爐電接點(diǎn)水位計(jì)失靈,事故發(fā)生時(shí)仍顯示高水位,是造成司爐工誤操作的原因之一。
3.司爐工缺乏操作經(jīng)驗(yàn)和工作責(zé)任心,對(duì)鍋爐控制儀表上出現(xiàn)的異常情況未采取相應(yīng)措施。并且在已知水位記錄表關(guān)閉的情況下未采取相應(yīng)的加強(qiáng)措施。
4.水處理操作人員水平低,水質(zhì)嚴(yán)重污染未能及時(shí)發(fā)覺(jué)。經(jīng)了解,水表柱是不沖洗的,水表柱內(nèi)有泥漿水垢。從而導(dǎo)致電接點(diǎn)水位計(jì)失靈,出現(xiàn)假水位。
5.鍋爐處于調(diào)試階段,未能將鍋爐自動(dòng)控制系統(tǒng)全面調(diào)試到正常工作狀態(tài),影響了鍋爐安全運(yùn)行。
三、防止同類事故的措施
1.建立健全必要的規(guī)章制度,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行?!?p>
2.對(duì)司爐進(jìn)行培訓(xùn)考核,提高司爐人員素質(zhì)。
3.安全附件和自動(dòng)控制系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),應(yīng)始終保持靈敏,可靠狀態(tài)。