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牡丹江紡織廠鍋爐腐蝕滲漏事故分析

一、事故概況及經(jīng)過

1987年11月末,牡丹江紡織廠,一臺生產(chǎn)用的SHL20 — 1.27/250型鍋爐發(fā)生了一起嚴(yán)重腐蝕滲漏的重大事故。

1987年對鍋爐進(jìn)行定期檢驗時,發(fā)現(xiàn)鍋爐內(nèi)有結(jié)垢現(xiàn)象,1987年7月2日 — 5日,清洗公司對鍋爐進(jìn)行了硝酸清洗,緩蝕劑采用Lan — 826新技術(shù)。清洗后檢驗時,牡丹江紡織廠認(rèn)為垢沒有清凈,不予驗收。當(dāng)時清洗公司提出再清洗一次,牡丹江紡織廠也同意,但沒有及時進(jìn)行。間隔了兩個月,1987年9月5日—7日進(jìn)行了第二次清洗。第二次清洗后,牡丹江紡織廠雖作了驗收,但因第一次酸洗后發(fā)現(xiàn)有一根下降管有一小孔漏水;進(jìn)行了修理,而對其它管子沒有采取保養(yǎng)措施。第二次酸洗兩個月后,于1987年11月30日對鍋爐進(jìn)行水壓試驗,加水時發(fā)現(xiàn)對流管束于下鍋筒脹口處有四、五處漏水,進(jìn)一步檢查后發(fā)現(xiàn)鍋筒與管束內(nèi)壁均有嚴(yán)重腐蝕,致使這臺鍋爐無法投入使用。初步估算,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)200000元。

二、事故原因分析

造成這起事故的直接原因是:酸洗過程中嚴(yán)重違反酸洗常規(guī)工藝所致。

1.清洗前未對爐內(nèi)狀態(tài)進(jìn)行檢查。

2.沒有制訂酸洗方案。

3.緩蝕劑已超過一年保管期,使用前又未作試驗而盲目使用。

4.酸洗過程中未對酸濃度及三價鐵離子進(jìn)行測定化驗。

5.酸洗后未作堿中和鈍化處理,只是打開入孔,用水龍頭站在鍋筒外進(jìn)行了短時沖洗。

6.在二個月時間內(nèi)進(jìn)行了兩次酸洗,時間長達(dá)96小時之多,循環(huán)時間36小時。

7.酸洗后未進(jìn)行保養(yǎng)處理,因而加劇了腐蝕程度。

三、防止同類事故措施

鍋爐酸洗工藝應(yīng)認(rèn)真對待,由于酸銑不正確,造成腐蝕的事故不斷發(fā)生,因此,對進(jìn)行鍋爐酸洗的單位,一定要具備必要的條件,如人員素質(zhì),緩蝕劑的使用,配比以及酸洗工藝等,人員應(yīng)具有相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗和水平。