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寧波市北侖港發(fā)電廠“3.10”電站鍋爐爆炸事故分析

1993年3月10日,浙江省寧波市北侖港發(fā)電廠一號機(jī)組發(fā)生一起特大鍋爐爐膛爆炸事故(按《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》界定),造成死亡23人,重傷 8人,傷16人,直接經(jīng)濟(jì)損失778萬元。該機(jī)組停運(yùn)132天,少發(fā)電近14億度。


一、事故經(jīng)過


1993年3月10日14時(shí)07分24秒,北侖港發(fā)電廠1號機(jī)組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故,人員傷亡嚴(yán)重,死23人,傷24人(重傷8人)。


北侖港發(fā)電廠1號鍋爐是美國ABB-CE公司(美國燃燒工程公司)生產(chǎn)的亞臨界一次再熱強(qiáng)制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時(shí)。


1993年3月6日起該鍋爐運(yùn)行情況出現(xiàn)異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運(yùn)行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時(shí)內(nèi)無較大操作。14時(shí),機(jī)組負(fù)荷400兆瓦,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時(shí),爐膛壓力維持負(fù)10毫米水柱,排煙溫度A側(cè)110度,B側(cè)158度。磨煤機(jī)A、C、D、E運(yùn)行,各臺磨煤機(jī)出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F(xiàn)磨備用。主要CCS(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))調(diào)節(jié)項(xiàng)目除風(fēng)量在“手動”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故13時(shí)后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時(shí),集中控制室值班人員聽到一聲悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報(bào)警:“爐膛壓力‘高高”’、“MFT”(主燃料切斷保護(hù))、“汽機(jī)跳閘”、“旁路快開”等光字牌亮。FSS(爐膛安全系統(tǒng))盤顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高”’引起,逆功率保護(hù)使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳開,廠用電備用電源自投成功,電動給水泵自啟動成功。由于汽包水位急劇下降,運(yùn)行人員手動緊急停運(yùn)爐水循環(huán)泵B、C(此時(shí)A泵已自動跳閘)。就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個(gè)鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進(jìn)入,同時(shí)發(fā)現(xiàn)主汽壓急驟下降,即手動停運(yùn)電動給水泵。由于鍋爐部分PLC(可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起CRT(計(jì)算機(jī)顯示屏)畫面鍋爐側(cè)所有輔助設(shè)備的狀態(tài)失去,無法控制操作,運(yùn)行人員立即就地緊急停運(yùn)兩組送引風(fēng)機(jī)。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現(xiàn)場附近,發(fā)現(xiàn)爐底冷灰斗嚴(yán)重?fù)p壞,呈開放性破口。


二、事故造成后果


該起事故死亡23人,其中電廠職工6人(女1人),民工17人。受傷24人,其中電廠職工5人,民工19人。

事故后對現(xiàn)場設(shè)備損壞情況檢查后發(fā)現(xiàn):21米層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴(yán)重,冷灰斗向爐后側(cè)例呈開放性破口,側(cè)墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管嚴(yán)重?fù)p壞,有66根開斷,爐右側(cè)21米層以下剛性梁嚴(yán)重變形,0米層爐后側(cè)基本被熱焦堵至冷灰斗,三臺碎渣機(jī)及噴射水泵等全部埋沒在內(nèi)。爐前側(cè)設(shè)備情況尚好,磨煤機(jī)、風(fēng)機(jī)、煙道基本無損壞。事故后,清除的灰渣934立方米。

該起事故最終核算直接經(jīng)濟(jì)損失778萬元人民幣,修復(fù)時(shí)間132天,少發(fā)電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時(shí)間內(nèi)寧波地區(qū)的企業(yè)實(shí)行停三開四,杭州地區(qū)停二開五,浙江省工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到了嚴(yán)重影響,間接損失嚴(yán)重。


三、事故原因


該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因素綜合作用造成的。以下,僅將事故調(diào)查過程中的事故機(jī)理技術(shù)分析結(jié)論綜合如下:


1.運(yùn)行記錄中無鍋爐滅火和大負(fù)壓記錄,事故現(xiàn)場無殘焦,可以認(rèn)定,并非煤粉爆炸。


2.清渣過程中未發(fā)現(xiàn)鐵異物,渣成份分析未發(fā)現(xiàn)析鐵,零米地坪完整無損,可以認(rèn)定,非析鐵氫爆炸。


3.鍋爐冷灰斗結(jié)構(gòu)薄弱,彈性計(jì)算確認(rèn),事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數(shù)量的集中載荷或者施加一定數(shù)量的壓力,有可能造成灰斗失穩(wěn)破壞。


4.事故發(fā)生后的檢驗(yàn)結(jié)果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規(guī)范的要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實(shí),包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導(dǎo)致包角管受過大拉伸力而造成的。


5.對于事故的觸發(fā)原因,兩種意見:


一種意見認(rèn)為,“3.10”事故的主要原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。事故的主要過程是:嚴(yán)重結(jié)積渣造成的靜載加上隨機(jī)落渣造成的動載,致使冷灰斗局部失穩(wěn);落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹,使?fàn)t膛壓力上升;落渣振動造成繼續(xù)落渣使冷灰斗失穩(wěn)擴(kuò)大,冷灰斗局部塌陷,側(cè)墻與冷灰斗連接處的水冷壁管撕裂;裂口向爐內(nèi)噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使?fàn)t膛壓力大增,造成MFT動作,并使冷灰斗塌陷擴(kuò)展;三只角角隅包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動載和工質(zhì)閃蒸擴(kuò)容壓力的共同作用下,造成鍋爐21米以下嚴(yán)重破壞和現(xiàn)場人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣而由落渣誘發(fā)的機(jī)械一熱力破壞事故


另一種意見認(rèn)為,3月6日~3月10回爐內(nèi)結(jié)渣嚴(yán)重,由于燃燒器長時(shí)間下擺運(yùn)行,加劇了灰斗結(jié)渣。這為煤裂角氣和煤氣的動態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng)造了條件?;以淙朐樊a(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)入冷灰斗,形成的振動加速了可燃?xì)怏w的生成。經(jīng)分析計(jì)算,在0.75秒內(nèi)局部動態(tài)產(chǎn)生了2.7千克以上混合可燃?xì)怏w,逐步沿灰斗上升,在上升過程中,由于下二次風(fēng)與可燃?xì)饣旌?,混合溫度?70度左右(未達(dá)著火溫度)。突遇熾熱碎渣的進(jìn)入或火炬(燃燒器噴焰)隨機(jī)飄入,引起可燃?xì)怏w爆炸,爐膛壓力急劇升高,爐膛出口壓力達(dá)2.72手帕以上,觸發(fā)MFT動作。爆炸時(shí),兩側(cè)墻鼓出,在爆炸和爐底結(jié)渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側(cè)墻連接處被撕裂,灰斗失穩(wěn)下塌,包角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內(nèi)壓力猛烈升高,使事故擴(kuò)大。


6.鍋爐投入運(yùn)行后,在燃用設(shè)計(jì)煤種及其允許變動范圍內(nèi)煤質(zhì)時(shí)出現(xiàn)前述的嚴(yán)重結(jié)渣和再熱汽溫低、局部管段管壁超溫問題,與制造廠鍋爐爐膛的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和布置等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。


另外,除上述諸技術(shù)原因外,北侖電廠及有關(guān)單位在管理上存在的一些問題,也是導(dǎo)致這起事故發(fā)生的原因:


事故機(jī)組自3月1日以來,運(yùn)行一直不正常,再熱器管壁溫連續(xù)超過報(bào)警溫度。雖經(jīng)采取調(diào)整火焰中心,加大吹灰和減輕負(fù)荷等措施,壁溫超限問題仍未解決。按ABB-CE公司鍋爐運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫的報(bào)警溫度為607度,3月6日至3月10日,再熱器壁溫多在640度和670度之間,鍋爐負(fù)荷已從600兆瓦減至500兆瓦,再減至450兆瓦,到3月10日減至400兆瓦,再熱器壁溫仍嚴(yán)重超限。按運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,再熱器壁溫嚴(yán)重超溫采取措施而無效時(shí),應(yīng)采取停爐措施。運(yùn)行值班長曾多次向華東電管局總調(diào)度和浙江省電管局調(diào)度請示,但上級部門非但不同意停爐,而且還要求將鍋爐負(fù)荷再提高一些,要求鍋爐堅(jiān)持運(yùn)行到3月15日計(jì)劃檢修時(shí)再停爐。結(jié)果因結(jié)焦嚴(yán)重,大塊焦渣崩落,導(dǎo)致該起特大事故發(fā)生。


因此,該起事故原因的認(rèn)定結(jié)論為:制造廠鍋爐爐膛設(shè)計(jì)、布置不完善及運(yùn)行指揮失當(dāng);是一起鍋爐設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和人員群亡的責(zé)任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。


四、事故處理


該起事故發(fā)生后,電力工業(yè)部及浙江省有關(guān)部門組成了事故調(diào)查組,對事故責(zé)任認(rèn)定如下:


1.該臺鍋爐在投入運(yùn)行以后,在燃用設(shè)計(jì)煤種及允許變動范圍內(nèi)的煤種時(shí),出現(xiàn)了鍋爐結(jié)渣、再熱汽溫達(dá)不到設(shè)計(jì)值而過熱器、再熱器管壁嚴(yán)重超溫的問題;雖然采取了降負(fù)荷運(yùn)行和下擺燃燒器等防止結(jié)渣,但積渣日趨嚴(yán)重,最終釀成了事故。另外樓梯間、平臺、過道不暢造成了人員眾多傷亡,因此制造廠對事故負(fù)有主要責(zé)任。


2.在運(yùn)行管理上,北侖港電廠對引進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)研究、消化不夠,又缺乏經(jīng)驗(yàn),在采取一系列常規(guī)措施未能改善鍋爐運(yùn)行狀況的情況下,未能及時(shí)對爐內(nèi)嚴(yán)重結(jié)渣作出正確判斷,因而沒有采取果斷停爐措施。對事故負(fù)有運(yùn)行管理不當(dāng)?shù)拇我?zé)任。


為了認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),除積極組織對外談判外,電力部已對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理:


⑴對北侖港電廠廠長給予降職處分;

⑵對廠總工程師給予行政記大過處分;


⑶對浙江省電力局局長通報(bào)批評,生產(chǎn)副局長通報(bào)批評;


⑷其他有關(guān)直接責(zé)任人員也做了相應(yīng)處理。


另對調(diào)查組提出的防止事故的對策。要求ABB-CE公司解決的項(xiàng)目,將通過談判達(dá)到。


3.與事故主要責(zé)任方美國ABB-CE公司的談判工作本著堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、維護(hù)國家利益的原則,由中國技術(shù)進(jìn)出口總公司、水利電力對外公司及華東電管局、浙江省電力局等單位組成談判組,開展對美國ABB-CE公司的談判工作。第一輪談判于1993年9月9日至9月10日進(jìn)行,談判主要內(nèi)容是雙方各自闡述對事故原因的看法。ABB-CE認(rèn)為鍋爐下部結(jié)渣是導(dǎo)致事故的主要原因,七種可能的外力造成灰斗失穩(wěn)引起事故,而灰斗的四道剛性梁及四周角部的焊接質(zhì)量不良使灰斗強(qiáng)度不夠。我方認(rèn)為鍋爐結(jié)構(gòu)不完善,制造質(zhì)量不良,冷灰斗設(shè)計(jì)強(qiáng)度低,在鍋爐大量結(jié)渣的情況下又無法觀察和清渣。因此受可能發(fā)生的外力作用,使灰斗失穩(wěn)破壞引起事故。在談判中我方還與ABB-CE公司就如何使鍋爐消除缺陷,盡快達(dá)到安全穩(wěn)定運(yùn)行的各種問題進(jìn)行了討論。為使下一輪談判順利進(jìn)行,ABB-CE公司在10月份提交了正式的事故調(diào)查報(bào)告及我方需要的爐內(nèi)溫度場、有關(guān)部件的強(qiáng)度計(jì)算等分析資料;我方提供了煤種資料及事故原因調(diào)查報(bào)告(第二輪談判于當(dāng)年11月初舉行,談判內(nèi)容及結(jié)論暫略)。


五、防范措施


國內(nèi)大型電站爐結(jié)渣的問題比較普遍,為接受北侖港事故教訓(xùn),舉一反三,電力工業(yè)部于1993年9月24日至28日召開了大型電站鍋爐燃燒技術(shù)研討會,邀請科研、制造和大專院校的專家參加,提出技術(shù)改進(jìn)和加強(qiáng)管理的措施,提高電站鍋爐的安全運(yùn)行水平。


為預(yù)防事故再次發(fā)生,具體的防范措施如下:


1、制造廠(ABB-CE)應(yīng)采取措施,解決投產(chǎn)以來一直存在的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴(yán)重超限的問題。


2.制造廠應(yīng)研究改進(jìn)現(xiàn)有噴燃器,防止鍋爐結(jié)焦和煙溫偏差過大的問題。在未改進(jìn)前,制造廠應(yīng)在保證鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)的前提下,提出允許噴燃器下擺運(yùn)行的角度和持續(xù)時(shí)間。


3.鍋爐設(shè)計(jì)中吹灰器布置密度低,現(xiàn)在吹灰器制造質(zhì)量差,制造廠應(yīng)采取措施加以改進(jìn)。在未改進(jìn)前,電廠應(yīng)加強(qiáng)檢修、維護(hù)和管理,提高現(xiàn)有吹灰器的可用率,必要時(shí)換用符合要求的吹灰器。


4.制造廠應(yīng)研究適當(dāng)加強(qiáng)冷灰斗支承的措施,以提高其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。


5.制造廠應(yīng)采取措施加裝必要的監(jiān)視測點(diǎn),如尾部煙溫、煙壓測點(diǎn)、過熱器減溫器進(jìn)出口汽溫測點(diǎn)、輻射式再熱器出口汽溫測點(diǎn)等,并送入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。

此外,還應(yīng)考慮裝設(shè)記錄型爐膛負(fù)壓表。


6.制造廠應(yīng)對冷灰斗的積渣和出渣系統(tǒng)的出渣增加必要的監(jiān)測手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結(jié)渣情況。


7.制造廠應(yīng)對不符合安全要求的廠房結(jié)構(gòu)、安全設(shè)施、通道、門、走、平臺和扶梯等進(jìn)行改進(jìn),如大門不能采用卷簾門,看火孔附近要有平臺等。


8.切實(shí)加強(qiáng)燃煤管理。電力部和其他上級有關(guān)部門應(yīng)共同解決鍋爐燃煤的定點(diǎn)供應(yīng)問題。電廠要加強(qiáng)對入廠煤、火爐煤的煤質(zhì)分析和管理,完善配煤管理技術(shù)。


9.電廠應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,加強(qiáng)對鍋爐的運(yùn)行分析和管理工作。應(yīng)及時(shí)提出鍋爐運(yùn)行情況的分析意見和異常工況的應(yīng)急措施。


10.對事故中波及的設(shè)備和部件進(jìn)行仔細(xì)的檢查?;謴?fù)運(yùn)行前必須進(jìn)行爐內(nèi)空氣動力場和燃燒調(diào)整試驗(yàn)。