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曉南礦“2000.4.12”頂板事故案例分析

曉南礦“2000.4.12”頂板事故案例分析
   2000年4月12日,綜掘隊晚七點班,當(dāng)班的生產(chǎn)任務(wù)是,掘運(yùn)順與開切眼三角點六架4.8m梁×3.6m腿木棚前方的水窩子木棚,(4.2m梁×3.6m腿)水窩子木棚共掘三架,中午班已干完兩架,本班是掘第三架。由于工作面有從相鄰S2-708采空區(qū)涌入的積水給施工帶來不便,只能先排水后掘進(jìn), 23時,進(jìn)完刀,然后將綜掘機(jī)退回來4米,組長武×到工作面前方找頂,工人呂××監(jiān)護(hù),工人劉××在綜掘機(jī)右側(cè)挖水窩坑,跟班副隊長在綜掘機(jī)上觀察頂板及支護(hù)情況,(工長查×因膠帶輸送機(jī)尾有事出去處理)其它人員全部到工作面后方拿料。23時10分,三角點處木棚上方出現(xiàn)掉渣,有明顯來壓顯現(xiàn),于是,副隊長于××便招呼工作面人員趕快撤離,待幾秒鐘后,水窩子處兩架木棚先被推倒,接著三角點處的5架棚也連續(xù)被推倒冒頂。
   事故原因:
   1、臨近三角點坡度達(dá)15度左右,工作面右側(cè)是S2-708工作面的采空區(qū),采空區(qū)內(nèi)積水通過煤柱涌入S2707運(yùn)順,造成S2707入順掘進(jìn)工作面多日積水,盡管采取了排水的措施,但水的問題始終沒引起綜掘隊的高度重視,風(fēng)抽子常常 處于不正常 工作狀態(tài),再加上工作面泥水混合,給 排水工作帶來困難 ,因而造成三角點處底板受水浸而變得松軟。此處架棚不可能見硬底,沒有足夠支撐強(qiáng)度。
   2、由于工作面積水給掘進(jìn)施工帶來困難,施工時間較長,綜掘機(jī)進(jìn)退頻繁,且底板較軟,造成巷道中部出現(xiàn)深溝,再加上前進(jìn)右?guī)土芩?、片幫,?cè)壓大,棚腿被擠進(jìn)巷道內(nèi),使棚子變形而失穩(wěn),加上頂板的壓力而造成推棚。
   3、綜掘隊領(lǐng)導(dǎo)班子在掘進(jìn)條件惡劣的情況下,對頂板管理認(rèn)識不足、重視不夠,預(yù)見性差,未能采取針對性措施加強(qiáng)防范,忽視排水工作,疏于管理是造成事故發(fā)生的重要原因。
   4、在復(fù)合層頂板較厚壓力大,三角點跨度大,再加上水的因素影響仍然采取連接不好、整體性差、穩(wěn)定性差的木棚支護(hù),在支護(hù)技術(shù)上不盡合理。
   5、通風(fēng)隊對排水管路施工質(zhì)量較差,在掘進(jìn)三角點過程中曾造成多次跑水,忙中填亂,使排水工作量加大,給施工環(huán)境帶來不利影響。也是造成事故發(fā)生的間接原因之一。
   吸取教訓(xùn)及防范措施
   1、擺正安全與生產(chǎn)的關(guān)系,在安全上無把握存在隱患的情況下,要把安全工作堅決放到首位,堅持不安全不生產(chǎn)的原則。
   2、對類似的施工環(huán)境要采取針對性措施,高度重視排水工作,做到隱患不排除不能生產(chǎn)。同時加強(qiáng)排水設(shè)備保養(yǎng)和管路施工質(zhì)量,減少故障率,為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好的環(huán)境。
   3、提高干部、工人的安全意識和操作技能,強(qiáng)化頂板管理,加強(qiáng)支護(hù)質(zhì)量,做到防患于未然。
   4、針對不同作業(yè)環(huán)境采取合理支護(hù)形式,從根本上解決安全隱患。