德士古水煤漿氣化爐合成氣帶水造成變換爐催化劑水淹事故分析
1. 廠家:某德士古水煤漿氣化技術使用化肥廠
2. 時間:1993年
4. 事故經(jīng)過:
11月14日,氣化爐投料成功,凈化接氣開車,煤氣入爐后,操作人員發(fā)現(xiàn)煤汽水分離器報警,立即通知東巡檢排放,繼而發(fā)現(xiàn)一變爐溫度下降較快,立即作出入工段放空的處理。調(diào)度通知氣化切氣,合成氣火炬放空,洗滌塔液位指示稍高但沒有高限報警。凈化重新對變換系統(tǒng)升溫后,接氣生產(chǎn)。15日14:00再次發(fā)現(xiàn)煤汽水分離器報警,一變爐溫度下降,立即進行緊急停車,氣化切斷了文丘里灰水及洗滌塔塔盤給水,洗滌塔液位仍無下降趨勢,判定洗滌塔液位計誤指示,后計算機重新組態(tài)洗滌塔壓差,靠壓差值判斷塔的液位維持系統(tǒng)運行。第二次帶水一變爐溫度降至57℃。
5. 事故損失:
造成凈化預變和一變催化劑被淹,活性下降,系統(tǒng)阻力增加,被迫停車三天。
6. 事故原因:
?、?洗滌塔玻璃板液位計被黑水污染,無法現(xiàn)場判斷液位高低;
?、?氣化爐激冷環(huán)垢堵嚴重,激冷水無法加量,造成灰水補充聯(lián)鎖閥打開,洗滌塔循環(huán)泵打量很小;
③ 洗滌塔入高壓閃蒸罐黑水管線堵,二次疏通后再次被堵,流量計取壓管堵后得不到正確判斷,造成洗滌塔無法排水;
?、?凈化操作人員無處理該類事故的經(jīng)驗,未能及時切氣停車,造成大量積水帶入預變爐、一變爐,致使爐溫較低。
① 杜絕氣化車間洗滌塔液位高限操作,玻璃板液位計加沖洗水,發(fā)現(xiàn)液位指示不準或不靈敏及時聯(lián)系儀表進行調(diào)校處理;
② 對生產(chǎn)系統(tǒng)的缺陷進行技術改造,對膜片液位計換型、黑水流量計由孔板式改為文丘里流量計進行論證;
③ 加強管理,提高操作人員責任心和業(yè)務水平及判斷處理事故能力;
?、?對氣化車間“黑水管堵24小時停車的規(guī)定”重新修正;加強凈化入工段分離器的排放,發(fā)現(xiàn)高限報警立即切氣,入工段放空,待查明原因方可接氣生產(chǎn)。
⑤ 現(xiàn)場和中控定期校對液位計等儀表,最少每班一次。