洗選廠108皮帶機頭堆煤事故案例分析
洗選廠108皮帶機頭堆煤事故案例分析
一、事故經(jīng)過:
2012年11月3日9:31'50〃至9:34'20〃108皮帶輸送機頭及高架皮帶輸送機機尾大量堆煤,通過調(diào)取當時的監(jiān)控錄像可以明顯看出在9:31'50〃108皮帶輸送機機頭溜煤槽已堆滿并且煤已經(jīng)開始向外溢出,由于堆煤保護沒有起作用,集控司機沒有及時停機,致使皮帶輸送機繼續(xù)運轉(zhuǎn)3'30〃,此次事故造成108皮帶輸送機機頭和高架皮帶輸送機機尾大量堆煤。
二、事故原因分析:
?。?)直接原因:
108皮帶機頭溜煤槽被堵塞,集控司機未及時停機,造成108皮帶機頭嚴重堆煤。
?。?)間接原因:
1.108皮帶機頭堆煤保護反應(yīng)不靈敏,堆煤發(fā)生后不能及時停機,造成皮帶堆煤。
2.集控司機柳阿網(wǎng)和丁如萍未對108皮帶做好視頻監(jiān)視, 108皮帶機頭堆煤后未及時發(fā)現(xiàn)并停機,造成皮帶嚴重堆煤。
三、吸取教訓(xùn)及防范措施:
1.這是108皮帶輸送機機頭第三次堆煤,洗選廠、機運隊、生產(chǎn)指揮中心未吸取前兩次事故教訓(xùn),未采取積極有效的措施治理堆煤,導(dǎo)致事故的再次發(fā)生。
2.生產(chǎn)指揮中心必須保證集中控制系統(tǒng)中所有膠帶的保護安設(shè)位置可靠、有效,能夠切實反應(yīng)膠帶的運行狀況。
3.集控司機必須全面、認真的對各點進行監(jiān)視,及時發(fā)現(xiàn)并處理出現(xiàn)的問題。
4.洗選廠立即改造加寬108皮帶輸送機機頭溜槽,使溜煤更順暢。
5.機運隊要加強集控人員的培訓(xùn)和考核工作,提高集控人員的責任心,兩名集控司機一人操作時,另外一人必須認真監(jiān)護,確保集控系統(tǒng)運行正常。