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綜掘2.2隊(duì)“2007.5.13”工傷事故案例分析

綜掘2.2隊(duì)“2007.5.13”工傷事故案例分析??????
?? 一、事故發(fā)生時(shí)間:2007年5月13日22時(shí)20分左右
二、事故發(fā)生地點(diǎn):S4-3軌順工作面????????????? 三、事故發(fā)生經(jīng)過(guò):
2007年5月13日4點(diǎn)班,綜掘2.2隊(duì)在S4-3軌順刀把巷進(jìn)行安裝40煤溜作業(yè)。22:00左右,煤溜安裝完畢后開(kāi)始試運(yùn)轉(zhuǎn),跟班隊(duì)干琚某站在機(jī)頭底座附近觀察煤溜運(yùn)行情況。22:20左右,煤溜底鏈絆住底座,單鏈被絆斷,底座移位約500mm,壓在琚某左腳上,造成本人工傷。
四、事故原因分析及責(zé)任認(rèn)定:
1、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查,煤溜底座由本隊(duì)用11#工字鋼加工制作而成,長(zhǎng)3m(左右各一根)、寬1.2m(前、中、后各一根)、四條腿(兩根高0.5m,兩根高0.4m)、總重290kg。該巷道由西向東傾斜約4度,在安裝時(shí),東邊的兩腿分別墊了兩層半圓(上下各兩塊,成#字狀),共220mm厚。底座僅靠自重和機(jī)頭壓力固定。由于煤溜在試運(yùn)行期間刮板絆倒底座橫擋上,造成底座移位,底座從雙層半圓上掉下,壓在琚某腳上,是造成本起事故的直接原因。
2、《S4-3軌順掘進(jìn)規(guī)程》和《S4-3軌順刀把巷開(kāi)切眼安全技術(shù)措施》對(duì)煤溜的安裝、檢修有部分規(guī)定,但對(duì)煤溜機(jī)頭的支設(shè)、固定方式、試運(yùn)行時(shí)人員的站位沒(méi)有明確的規(guī)定,規(guī)程措施的編制存在漏洞。
3、機(jī)電檢修班主要是延長(zhǎng)、安裝調(diào)試煤溜作業(yè)。但班前會(huì)沒(méi)有對(duì)煤溜安裝調(diào)試期間的安全注意事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)安排,是造成本起事故的原因之一。
4、當(dāng)班煤溜司機(jī)開(kāi)溜前沒(méi)有對(duì)煤溜進(jìn)行仔細(xì)檢查,也沒(méi)有對(duì)煤溜周圍人員的站位進(jìn)行檢查,也是造成本起事故的主要原因之一。
5、跟班隊(duì)干琚某在煤溜運(yùn)行過(guò)程中站立不安全,也是造成本起事故的主要原因之一。
6、由于巷道底板傾斜,而支設(shè)煤溜底座用兩層半圓托板支撐,固定不牢靠,是造成本次事故的原因之一。
7、機(jī)電科作為業(yè)務(wù)保安部門,對(duì)煤溜機(jī)頭安裝、固定方式和底座的材質(zhì)、規(guī)格沒(méi)有進(jìn)行規(guī)范(井下隊(duì)組有的用工字鋼,有的用木垛),煤溜安裝固定不規(guī)范,也是造成本起事故的原因之一。
五、采取的防范措施及汲取的事故教訓(xùn):
1、機(jī)電科負(fù)責(zé)在一周內(nèi)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)掘進(jìn)隊(duì)組煤溜的固定方式提出具體方案,做出明確規(guī)定。
2、總工辦要組織全礦有掘進(jìn)隊(duì)組補(bǔ)充完善煤溜底座安裝。固定及運(yùn)行時(shí)人員站位的安全措施。
3、各類司機(jī)在開(kāi)機(jī)前要對(duì)設(shè)備及周圍環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)檢查,確保設(shè)備在良好的運(yùn)行工況下安全運(yùn)行。
4、各隊(duì)組要加強(qiáng)職工的安全意識(shí)教育,提高職工的自主保安能力。
5、各單位要認(rèn)真汲取這次事故教訓(xùn),舉一反三,迅速深入和扎實(shí)開(kāi)展“反麻痹、反松勁、反‘三違’、反事故”活動(dòng),從思想、組織、行為、措施等方方面面查找漏洞和不足,并采取有效措施,堅(jiān)決杜絕類似事故發(fā)生。