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煤磨系統(tǒng)著火事故案例分析

  煤磨系統(tǒng)著火事故案例分析

  事故性質(zhì):重大生產(chǎn)事故,同時構(gòu)成特大設(shè)備事故

  事故經(jīng)過:

  2005年2月17日晚20:02,磐石公司回轉(zhuǎn)窯窯頭輸送煤粉的科里奧利秤跳閘,有關(guān)人員立刻到現(xiàn)場查看并進行處理?,F(xiàn)場經(jīng)過反復(fù)盤動煤粉秤給料機,給料機的轉(zhuǎn)子只是在小范圍內(nèi)轉(zhuǎn)動,一直到2月18日凌晨1點,科里奧利秤一直沒有處理好?,F(xiàn)場技術(shù)人員判定秤內(nèi)有大的異物將煤粉秤卡死,請示制造部領(lǐng)導(dǎo)研究后,決定先將煤粉倉內(nèi)煤粉放出,然后拆開科里奧利秤取出異物。當(dāng)時中控顯示煤粉倉的溫度為32℃,煤粉重量為32噸。從凌晨1點到4點半相關(guān)人員一直在做準備工作,先在煤粉倉下接一溜槽,然后關(guān)閉煤粉倉下手動閘板(手動閘板壞,無法關(guān)閉),準備把煤粉輸送到封閉的煤磨房外面,用立磨排渣圍好。4:35開始從煤粉倉向煤磨房外放煤粉,開始煤粉下料量很小,約5點左右因調(diào)整煤粉倉錐體風(fēng),致使煤粉放出量突然加大,在封閉的煤磨房內(nèi)產(chǎn)生大量煤粉粉塵,引起煤粉爆燃,引發(fā)此次事故。在場作業(yè)的三名員工當(dāng)場燒傷,幸好躲避及時,才沒有發(fā)生更嚴重的后果。事后發(fā)現(xiàn)一個螺旋輸送機軸穿釘卡在煤粉秤給料機內(nèi),是造成科里奧利秤煤粉止料并跳閘的起因。

  事故造成兩臺煤粉科里奧利秤,煤磨液壓站兩臺控制柜,整個煤磨系統(tǒng)電纜,四條200米光纖損壞或報廢,當(dāng)場燒傷三名員工,生產(chǎn)被迫提前進入大修。

  停機時間及經(jīng)濟損失:

  此設(shè)備事故造成回轉(zhuǎn)窯停機達一個月余,直接經(jīng)濟損失130.29萬元。

  事故主要原因:

  1.現(xiàn)場工作人員經(jīng)驗不足,安全意識不強,操作措施不當(dāng),造成火災(zāi)事故,是此次事故的主要原因。

  窯頭煤粉科里奧利秤被煤磨袋收塵下螺旋輸送機軸穿釘卡住后,造成煤粉秤跳停。而煤粉倉下檢修閘板關(guān)閉不嚴,只能將煤粉倉內(nèi)煤粉放空后才能處理卡在煤粉秤喂料機里的異物?,F(xiàn)場工作人員在明知閘板關(guān)不上的情況下,沒有意識到放煤粉作業(yè)存在的危險性,沒有采取必要的安全措施。在操作放煤的過程中,由于現(xiàn)場相關(guān)人員經(jīng)驗不足,強行操作錐體風(fēng),造成風(fēng)量過大,煤粉倉內(nèi)的煤粉瞬間由32噸降到16噸,煤粉放出量過大造成煤磨房內(nèi)煤粉粉塵含量高,導(dǎo)致爆燃。事后分析,起火原因是在煤粉倉內(nèi)中死角煤粉自燃,形成碳火,在煤粉放出瞬間引燃煤粉。

  2.設(shè)備檢查、檢修不到位,是導(dǎo)致此次事故的誘發(fā)原因。

  (1)煤粉倉與煤粉秤之間的手動閘板早已損壞失效,造成閘板關(guān)閉不嚴。發(fā)生此類故障,只能將煤粉倉內(nèi)煤粉全部放出后才能處理煤粉秤。

  (2)煤磨袋收塵下長螺旋絞刀中間有穿釘螺絲,是此次事故的起因?,F(xiàn)場察看,螺釘是由于螺帽逐漸松脫后被煤粉帶入喂料機的,按照規(guī)程此螺栓在固定后應(yīng)當(dāng)采用鉚,焊或其他止松的措施。

  事故教訓(xùn)及今后的防范措施

  1.對煤磨車間煤粉作業(yè),必須有高度的安全防范意識,并應(yīng)制定排放煤粉安全措施,配套安全應(yīng)急預(yù)案。

  2.加強設(shè)備巡檢,對煤粉流程中可能松脫的活動器件要及時采取措施。

  3.恢復(fù)煤粉倉下手動閘板開關(guān)功能,確保使用靈活可靠。

  4.煤粉車間是易燃易爆場所,要保持車間整潔,不積存煤粉以及阻燃阻爆措施要得當(dāng)。

  5.開展加強安全教育,提高安全意識,排查安全隱患活動,杜絕此類事故再次發(fā)生。

  6.認真查找自身設(shè)備,操作和安全方面存在的問題和不足,盡快制定易燃易爆,熱工,高壓電氣等安全措施,配套相應(yīng)的安全應(yīng)急預(yù)案,防患于未然。