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轉(zhuǎn)化器二次燃燒事故

2004年4月29日,某煉油廠硫磺回收裝置第一反應(yīng)器轉(zhuǎn)化器發(fā)生二次燃燒。

  (1)事故經(jīng)過:

  2004年4月29日,搶修反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器。為了清除反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器部分堵塞管線,給主燃燒爐中通入200~300kg/h的酸氣,主燃燒爐按(3~4):1的比例配風(fēng),控制爐膛溫度為1200~1300℃。經(jīng)反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器出來的過程氣走一冷前開工大跨線,將過程氣直接通入煙囪,關(guān)閉一冷前大閘閥,關(guān)閉一轉(zhuǎn)、二轉(zhuǎn)高摻閥。在處理過程中,轉(zhuǎn)化器第一反應(yīng)器的床層溫度從正常溫度300℃,升至400℃,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器超溫。

  (2)事故分析:

  轉(zhuǎn)化器超溫的原因主要是轉(zhuǎn)化器床層上沉積的碳、硫磺發(fā)生燃燒,即二次燃燒,釋放出大量的熱量造成轉(zhuǎn)化器超溫。

  造成二次燃燒的原因是:

  a)一冷前大閘閥關(guān)不死,造成過程氣進(jìn)入第一反應(yīng)器,由于處理反應(yīng)爐蒸汽發(fā)生器配風(fēng)需過量,而過量的空氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化器中,造成床層中原來積存的C、S發(fā)生燃燒現(xiàn)象。

  b) 平常生產(chǎn)中,由于配風(fēng)不足,導(dǎo)致酸性氣中的烴類燃燒不完全,生成C積沉在轉(zhuǎn)化器床層中。

  冷卻器后溫度過低,導(dǎo)致硫蒸汽冷凝液化沉積在轉(zhuǎn)化器床層中。

  (3)吸取經(jīng)驗(yàn):

  生產(chǎn)中應(yīng)調(diào)節(jié)配風(fēng),避免配風(fēng)不足現(xiàn)象,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器床層積炭。調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)化器進(jìn)口溫度,避免硫蒸汽冷凝現(xiàn)象。