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底部加熱管固定鐵塊松脫導(dǎo)致水冷壁爆管

【案例簡(jiǎn)述】
某電廠鍋爐型號(hào)為HG—670/140—WM10,系哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的超高壓參數(shù)帶一次中間再熱的單汽包自然循環(huán)鍋爐。
8月9日該鍋爐因水冷壁管泄漏緊急停爐。水冷壁管規(guī)格為φ60×6.5mm,材質(zhì)20G。入爐后檢查發(fā)現(xiàn),第一泄漏點(diǎn)在爐后墻水冷壁右后側(cè)燃燒器角部,右數(shù)第4根水冷壁管,在由下往上數(shù)第2個(gè)看火孔處發(fā)生泄漏。裂紋位于看火孔上彎頭外側(cè),長(zhǎng)度約70mm,裂紋為脆性開裂,無(wú)減薄。外表面凹坑經(jīng)分析為該管泄漏后吹損第3根管,由第3根管反吹過來(lái)導(dǎo)致原泄漏點(diǎn)表面的吹損減薄,局部已有破口,這些破口為塑性裂口。
裂紋有上下兩條,上下裂紋之間仍余有少量金屬。上裂紋上尖端很鈍,從裂紋溝槽內(nèi)可以看到該裂紋長(zhǎng)時(shí)間受介質(zhì)沖刷的痕跡。瀉出的介質(zhì)已磨去了初始開裂時(shí)形成的鋒利邊緣,而下裂紋下尖端仍較鋒利,外壁裂紋仍呈爆口開裂時(shí)的情形。由于介質(zhì)的流向由下往上,并且上裂紋的外壁已被鄰管吹去一部分,這兩個(gè)因素可以解釋上下裂紋溝槽的這種差別。從上下裂紋溝端的形貌可以分析出,該泄漏點(diǎn)已經(jīng)開裂了很長(zhǎng)的一段時(shí)間,并且在裂紋形成后,幾乎沒有擴(kuò)展。
在泄漏點(diǎn)的上部同一根管,為第二個(gè)爆口。爆口為開天窗式的外翻,爆口邊緣明顯脹粗減薄,厚度為3mm左右,原管壁厚度6.5mm,并且未爆破的其余部位發(fā)現(xiàn)鼓包,明顯為過熱爆管。管子截面已脹粗呈橢圓型。經(jīng)過分析認(rèn)為,該爆口為管子下部泄漏后,導(dǎo)致該處長(zhǎng)期過熱所致。
【案例評(píng)析】
對(duì)泄漏管所在的下聯(lián)箱進(jìn)行了內(nèi)窺檢查,在聯(lián)箱內(nèi)找到異物,為兩塊40×40mm的用于固定鍋爐水冷壁下聯(lián)箱底部加熱管的方形鐵片以及用于底部加熱管端部的圓形鐵片。
對(duì)于原始泄漏點(diǎn)的泄漏原因,分析如下。
由于水冷壁管入口異物堵塞,導(dǎo)致水冷壁管內(nèi)流量減少,質(zhì)量流速降低,含汽率增大,冷卻能力下降,泄漏位置為燃燒區(qū)域的看火孔附近,泄漏點(diǎn)為彎頭外側(cè)(向火側(cè)),該處熱負(fù)荷較高。由于介質(zhì)由下往上流動(dòng)時(shí),水的密度較大,不易改變方向,向彎頭內(nèi)側(cè)聚集,而汽的密度較小,在水的擠壓下,向彎頭外側(cè)聚集。管內(nèi)汽水混合物在彎頭處容易出現(xiàn)沿爐管整個(gè)橫截面局部的汽水分布不均,特別是在管內(nèi)介質(zhì)流量減少導(dǎo)致流速降低、含汽率較高的情形下。一旦出現(xiàn)局部的汽水分布不均,蒸汽在此處含量急劇增大,在高熱負(fù)荷下以及質(zhì)量流量較小的情況下,管壁和蒸汽之間的液膜局部被蒸干,局部區(qū)域無(wú)介質(zhì)冷卻,出現(xiàn)局部膜態(tài)沸騰,該小區(qū)域的管壁溫度飛速上升,管壁溫度可達(dá)700~800℃,甚至更高。水冷壁局部區(qū)域在如此高的溫度下,材料自身的抗拉強(qiáng)度下降,在管內(nèi)介質(zhì)壓力作用下,出現(xiàn)水冷壁管壁的龜裂。而在其他區(qū)域,由于仍有汽水混合物的冷卻,材料仍保持相當(dāng)好的塑性。因此,開裂只限制在局部,而不發(fā)生整個(gè)管口的完全爆裂。在裂開后,汽水混合物特別是蒸汽從裂開處瀉出,局部膜態(tài)沸騰的條件被破壞了,瀉出的汽水混合物給開裂處的水冷壁以足夠的冷卻,溫度迅速?gòu)?00~800℃降至350~400℃,并且一直保持在這個(gè)溫度,而在這個(gè)溫度下材料抗拉強(qiáng)度較開裂時(shí)高,因此裂紋無(wú)法進(jìn)一步擴(kuò)展。從發(fā)生局部膜態(tài)沸騰、升溫、開裂到泄漏介質(zhì)冷卻金屬管壁的整個(gè)過程,材料自身相當(dāng)于經(jīng)歷一次熱處理。
對(duì)于同一根管上方的第二個(gè)爆口,是由于該根管下部泄漏后,流量較少導(dǎo)致的過熱所致。該爆口的泄漏導(dǎo)致爐膛滅火、汽包水位無(wú)法維持直至緊急停機(jī)。計(jì)算表明,水冷壁管發(fā)生開天窗式的泄漏時(shí),泄漏量很大,單根水冷壁管完全爆開已可使鍋爐汽包水位無(wú)法維持。
【案例警示】
1.清理出導(dǎo)致爆管的固定鐵塊,同時(shí)對(duì)泄漏管區(qū)域進(jìn)行全面檢查,包括宏觀和測(cè)厚以及取樣檢查,換管4處:一處為看火孔彎頭,一處為過熱爆管處,另一處為折焰角處(該處為取樣,結(jié)果材料無(wú)異常),另一處為看火孔處第3根管的彎頭,由于后墻右角第3、4根的泄漏,吹損了水冷壁右墻的管子,因此對(duì)右墻角部被吹損的管子(未穿孔)進(jìn)行了補(bǔ)焊。
2.由底部加熱管的固定鐵塊松脫導(dǎo)致的水冷壁爆管事故,2004年7月19日已發(fā)生一次。由于設(shè)計(jì)和制造的原因,以及底部加熱管運(yùn)行時(shí)不可避免存在的振動(dòng),使得底部加熱管固定鐵塊的松脫導(dǎo)致水冷壁流量減少成為影響水冷壁安全運(yùn)行的重要威脅。建議在下次檢修中,應(yīng)對(duì)此部位重點(diǎn)檢查,修復(fù)不牢固鐵塊,清理出聯(lián)箱內(nèi)已松脫的鐵塊,確保機(jī)組安全運(yùn)行。