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某化工廠硝基苯精餾塔爆炸事故

【事故概況、經(jīng)過(guò)】
??????????? 某年5月28日1:50,某化工廠硝基苯車間硝基苯精餾塔發(fā)生爆炸,造成1人輕傷,經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重。
??????????? 5月27日10:00~15:00由于更換洗后油泵,苯硝化工序停止生產(chǎn),但硝基苯粗餾塔、精餾塔仍在運(yùn)行,只是在中班減少了對(duì)粗餾塔的進(jìn)料量。23:10操作人員交接班檢查時(shí),生產(chǎn)正常,未發(fā)現(xiàn)異常情況,到零點(diǎn)時(shí),某操作工發(fā)現(xiàn)塔液面上漲超過(guò)工藝控制要求80%以上,他立即采取了加大蒸汽量,減少進(jìn)料量,降低回汽量的措施,28日1:00兩操作工檢查時(shí)液面在60%~70%,1:25液面已下降60%,準(zhǔn)備在2:00再適當(dāng)提高進(jìn)料量;
但在1:50,精餾塔發(fā)生了爆炸:巨大的爆炸能量將精餾塔連基礎(chǔ)拔起,塔體與下封頭環(huán)焊縫撕裂斷開(kāi),塔上部飛出越過(guò)在2樓的控制室后落在地面,爆炸形成的沖擊波,把周圍數(shù)十米內(nèi)的廠房門(mén)窗和玻璃都炸壞,炸開(kāi)的閥門(mén)、道門(mén)孔蓋飛出數(shù)十米,在數(shù)千米范圍內(nèi)都能聽(tīng)到巨大的爆炸聲。
??????????? 此次精餾塔爆炸,還損壞了粗餾塔、再沸器、冷水塔、電氣儀表、廠房等設(shè)備、設(shè)施??刂剖覂?nèi)有人受傷。
【事故原因分析】

?????????? (1)塔釜中多硝基化合物含量偏高,是引發(fā)此次爆炸事故的原因之一。在硝化反應(yīng)中,伴隨著副反應(yīng),會(huì)生成2,4-二硝基酚及其鹽類、間二硝基苯等多硝基化合物,這些物質(zhì)在高溫、磨擦、撞擊等條件下會(huì)分解放熱而引起爆炸,爆炸能量再迅速推動(dòng)全部硝基化合物引起爆炸,瞬間形成巨大的爆炸威力。此次事故分析已證明由于未按規(guī)定停止精餾,定期排出精餾塔底焦?fàn)钗镔|(zhì),塔內(nèi)富集的多硝基化合物的平均濃度已超過(guò)工藝控制指標(biāo),精餾塔底聚集的殘焦?fàn)钗镔|(zhì)中,多硝基化合物的富集已達(dá)到足以引起爆炸的物質(zhì)量。
?????????? (2)操作人員發(fā)現(xiàn)塔液面過(guò)高,同時(shí)采取了多種降液位措施,致使蒸發(fā)量過(guò)大,液位下降較快,在此情況下,檢查不及時(shí),塔液面下降,未及時(shí)將液位調(diào)高,溫度迅速上升,引起已富集的多硝基化合物分解而發(fā)生爆炸。
?????????? (3)工藝控制手段落后,本質(zhì)安全度不高。如果工藝控制中,采用高液位和低液位報(bào)警,自動(dòng)控制液位、流量分析等裝置,一旦操作人員失誤,也能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除或自動(dòng)緊急停車,爆炸事故是可以避免的。
【對(duì)策措施】
???????? (1)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制副產(chǎn)物多硝基化合物的含量,嚴(yán)禁超標(biāo),可加強(qiáng)中和水洗分離的能力,保證多硝基化合物的含量在安全指標(biāo)范圍內(nèi)。
???????? (2)按規(guī)定進(jìn)行排焦,使多硝基化合物在焦油中不至富集成患。
???????? (3)嚴(yán)禁脫崗、睡崗,加強(qiáng)巡回檢查,一旦發(fā)現(xiàn)異常情況,必須及時(shí)處理。要加強(qiáng)教育培訓(xùn),提高操作人員診斷和排除各種事故隱患的能力。
???????? (4)提高生產(chǎn)工藝控制的自動(dòng)化水平,實(shí)行DCS和FSC控制,至少要設(shè)置必要的報(bào)警聯(lián)鎖裝置。
??????? (5)本起爆炸6名操作人員幸免于難,得益于操作室防爆墻的設(shè)計(jì)。
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