山東德齊龍化工集團氮氫氣體泄漏爆炸事故
??????? 1.事故經(jīng)過
??????? 2006年3月13日上午9點10分,山東德齊龍化工集團一廠三車間發(fā)生氮氫氣體泄漏爆炸事故,造成2人死亡,11人受傷,其中重傷6人,輕傷5人,直接經(jīng)濟損失 40 萬元。
??????? 3月13日上午9點10分,德齊龍化工集團一廠三車間在工作壓力正常的情況下(該系統(tǒng)設(shè)計壓力為32MPa,實際操作壓力為28.6-29.2MPa),2號4M40壓縮機六段油分出口止回閥法蘭與進口管(管道直徑102mm)突然脫落,造成氮氫氣體(氮氣25%、氫氣73%、甲烷2%)瞬間泄漏,大量泄漏的氫氣與空氣混合達到爆炸極限(4?4.2%),遇被彈出的止回閥摩擦撞擊鐵管產(chǎn)生火花引發(fā)爆炸事故,造成2人死亡,11人受傷。因爆炸所形成的沖擊波,造成車間后面的煤氣管道震裂泄漏引發(fā)大火。事故發(fā)生后,德齊龍化工集團迅速啟動廠內(nèi)事故應(yīng)急救援預(yù)案,廠內(nèi)消防員、消防車及時趕赴現(xiàn)場滅火的同時,及時報警增援??h委、縣政府及有關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)聞訊后,及時趕往現(xiàn)場,立即啟動縣級應(yīng)急救援預(yù)案,冒著生命危險指揮搶險救護工作,受傷職工被立即送往醫(yī)院,得到了及時搶救和治療。在消防官兵和本廠職工的共同努力下,10時40分,明火全部撲滅,消除了安全隱患,搶險救援工作結(jié)束。
??????? 2.事故原因
??????? (1)直接原因
??????? 經(jīng)現(xiàn)場勘察和多方調(diào)查確認,一廠三車間2號4M40壓縮機六段油分出口止回閥因法蘭內(nèi)螺紋小徑超差與進口管突然脫落,這是事故發(fā)生的直接原因(法蘭內(nèi)螺紋0°~180°超差1.538mm、90°~270°超差1.618mm)。
??????? (2)主要原因
??????? ①一廠三車間2號4M40壓縮機包括六段油分出口止回閥組件是德齊龍化工集團2000年3月從沈陽石化氣體壓縮機廠成套購進,當年6月份安裝投入運行。事故發(fā)生后,調(diào)查組與廠家取得聯(lián)系,廠家書面同意德齊龍化工集團配合調(diào)查組進行設(shè)備鑒定工作。隨后調(diào)查組即組織公證、公安、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等部門對止回閥進行了切割,并對現(xiàn)場進行了全程拍攝。止回閥切下后,質(zhì)監(jiān)局進行了封存。調(diào)查組立即派人趕赴南京工業(yè)大學(xué)化工機械研究所和中石化南京設(shè)備失效分析及預(yù)防研究中心,對脫落的止回閥下法蘭和進口管的材質(zhì)、螺紋進行了質(zhì)量鑒定。經(jīng)鑒定,法蘭內(nèi)螺紋大徑、小徑與標準規(guī)定值有偏差。后經(jīng)專家組技術(shù)分析認定,法蘭內(nèi)螺紋小徑偏差超標較大是導(dǎo)致進口管與法蘭脫落的主要原因(法蘭內(nèi)螺紋0°~180°超差1.538mm、90°~270°超差1.618mm),從而也是導(dǎo)致爆炸事故發(fā)生的主要原因。
??????? ②經(jīng)調(diào)查,由于該企業(yè)當時沒有建立和落實設(shè)備進貨質(zhì)量檢驗把關(guān)制度,購進和使用了不合格產(chǎn)品,加之在設(shè)備大修期間沒能及時發(fā)現(xiàn)和排除該設(shè)備組件存在的內(nèi)在隱患,是事故發(fā)生的另一原因。
??????? 3.防范措施
??????? (1)開展全廠安全生產(chǎn)大檢查,特別是對所有壓縮機止回閥及其管道進行重點檢查檢測,不符合標準要求的必須立即更換,做到萬無一失,在確保安全生產(chǎn)的前提下,方可投入運行。
??????? (2)加強設(shè)備及配件進廠的質(zhì)量檢驗和把關(guān),依據(jù)國家相關(guān)的技術(shù)標準嚴格設(shè)備、管道及其他原、配件安裝前的質(zhì)量檢驗,存在質(zhì)量缺陷的原、配件嚴禁使用。
??????? (3)進一步建立健全各項安全管理制度及崗位操作規(guī)程,規(guī)范檢修施工行為,嚴格檢修施工程序,確保檢修施工質(zhì)量。
??????? (4)縣質(zhì)監(jiān)局在全縣范圍內(nèi)開展壓力容器、壓力管道及元件等特種設(shè)備安全大檢查,該檢測的必須依法檢測,未經(jīng)檢測不能保證安全生產(chǎn)的一律停產(chǎn)整頓,經(jīng)檢驗合格后方可投入生產(chǎn)經(jīng)營活動,堅決杜絕類似事故的發(fā)生。