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一起放空除油器爆炸事故分析


某化工廠,因工藝設(shè)備裝置存在嚴(yán)重缺陷,加之操作人員操作不當(dāng),導(dǎo)致放空除油器被炸毀的重大事故的發(fā)生。

一、事故經(jīng)過

2002年12月24日晚20:10,某廠高壓車間操作工接生產(chǎn)調(diào)度指令,開2臺高壓機(jī)6放閥減壓,操作工立即將2號、4號機(jī)放回閥改為對天放空,并迅速打開2機(jī)6放閥。隨后,又接生產(chǎn)調(diào)度指令,停1臺高壓機(jī)。當(dāng)班班長彭某即準(zhǔn)備停6號機(jī),當(dāng)走到4號機(jī)處發(fā)現(xiàn)7段壓力已漲到34MPa,馬上打開該機(jī)7放閥。在放空過程中,7段壓力繼續(xù)快速漲到36MPa,安全閥起跳,同時,4號、5號、6號機(jī)放空除油器發(fā)生爆炸。彭某一邊指揮操作工張某和萬某停機(jī)卸壓,一邊急速趕到配電室請求電工拉閘斷電,并打緊急電話通知全廠停車。爆炸引起大火,后經(jīng)相繼趕來的各崗位操作人員和市消防隊(duì)奮力撲救,大火被撲滅??墒牵幱诒ㄖ鹕戏降模碧?、2號、3號高壓機(jī)電源電纜和儀表線路被嚴(yán)重?zé)龤?,造成了重大的?jīng)濟(jì)損失。

二、事故發(fā)生原因

1. 生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)不力
19:00時發(fā)現(xiàn)甲醇合成塔溫度跑高,一味地要求操作工加大循環(huán)量,但未采取必要的有效措施,制止事態(tài)擴(kuò)大。反而促成了氨合成崗位微量迅猛上漲,這時才慌忙指令操作人員關(guān)閉系統(tǒng)進(jìn)口補(bǔ)入閥,導(dǎo)致前段憋壓超壓,是爆炸事故發(fā)生的主要原因。

2.氨合成崗位操作工處理不當(dāng)
在發(fā)現(xiàn)微量跑高關(guān)閉系統(tǒng)進(jìn)口補(bǔ)入閥切氣前,沒有及時與高壓崗位聯(lián)系,在發(fā)現(xiàn)進(jìn)口壓力上漲到34MPa,仍未采取本崗位放空減壓的措施,導(dǎo)致高壓機(jī)7段壓力猛烈上漲至36MPa,使前段崗位處理不及,是發(fā)生爆炸事故的一個直接原因。

3.甲醇合成崗位操作工工藝調(diào)節(jié)處理失誤
在發(fā)現(xiàn)甲醇合成塔溫度跑高,加大循環(huán)量仍不能控制時,操作工錯誤地開啟開大近路閥,導(dǎo)致銅洗崗位負(fù)荷過重,而造成氨合成崗位微量迅猛上漲,是發(fā)生爆炸事故的另一個直接原因。

4.儀表不準(zhǔn)
變換崗位操作工在控制一氧化碳指標(biāo)時,一味地相信儀表,而一再拖延處理最佳時機(jī)。造成甲醇合成循環(huán)量增大,循環(huán)時間拖長,最終導(dǎo)致銅洗崗位吃不消,氨合成崗位微量跑高,是發(fā)生爆炸事故的一個重要原因。

5.高壓崗位操作工處理不當(dāng)
當(dāng)生產(chǎn)調(diào)度指令打開2機(jī)6放閥,再開7放閥減壓時,沒有引起高度重視,一味地加大放空量,忽視了本崗位的工藝缺陷,也是發(fā)生爆炸事故的一個重要原因。

6.工藝裝置、設(shè)備安裝有缺陷
3臺高壓機(jī)共用1根(Φ159mm)放空管,共用1臺放空除油器,在放空總管4號機(jī)的一端至對天放空管中間,設(shè)置了1臺Φ[1200×8×1600]mm的簡易鐵罐,避免放空時油水噴灑向天空,而污染周圍的設(shè)備和環(huán)境。高壓機(jī)6放13.5MPa、7放32MPa,3處高壓高流速氣體一下子都集中在一根放空管和一臺除油器內(nèi),如何承受得起?除油器是起緩沖分離油水作用的,不堪負(fù)重而爆炸,發(fā)生爆炸是必然的。

三、事故教訓(xùn)及應(yīng)采取的預(yù)防措施

除油器爆炸事故發(fā)生后,該廠組織生產(chǎn)、設(shè)備、安技部門以及生產(chǎn)車間,坐下來平心靜氣地對事故進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的分析,總結(jié)事故教訓(xùn),制訂出以下切實(shí)可行的防范措施:

1. 恢復(fù)放空除油器裝置
在1號、2號、3號、4號、5號、6號機(jī)放空支管上,分別增設(shè)安裝了一根Φ108mm的單獨(dú)放空管。正常生產(chǎn)時,放空氣進(jìn)行回收;規(guī)定在遇到倒、停機(jī)或緊急卸壓時,必須分別打開分支放空閥,關(guān)閉回收閥;避免多機(jī)同時放空時,高速放空氣體集聚一根放空管內(nèi)而放不贏,從源頭上消除憋壓超壓因素。

2. 恢復(fù)崗位與崗位之間的電鈴聯(lián)系信號
因以前各崗位安裝了電話而取消了電鈴,造成了崗位與調(diào)度室、崗位與崗位之間通訊聯(lián)系不暢,拖延了遇到生產(chǎn)突發(fā)事件及時處理的時間。責(zé)成儀表車間,重新恢復(fù)電鈴聯(lián)系裝置和超壓報警裝置,給操作工提供安全操作和超壓自行放空的方便。

3. 把誤差大、不靈敏的儀表統(tǒng)統(tǒng)換掉
對在用儀表每天校驗(yàn)一次,確保儀表的反應(yīng)靈敏度。儀表是生產(chǎn)工藝裝置的窗口,是操作人員的眼睛,必須保證時刻處在高精的靈敏度。

4. 整頓生產(chǎn)指揮系統(tǒng)
開停機(jī)權(quán)力劃歸各生產(chǎn)車間和生產(chǎn)崗位,各生產(chǎn)車間和生產(chǎn)崗位可根據(jù)生產(chǎn)工藝裝置運(yùn)行狀況,有權(quán)自行調(diào)節(jié)和處理。生產(chǎn)調(diào)度只負(fù)責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)、綜合調(diào)節(jié)和工藝平衡,讓權(quán)于生產(chǎn)車間、崗位,避免眉毛胡子一把抓的被動生產(chǎn)局面出現(xiàn)。

5. 安技部門加強(qiáng)管理
加大對生產(chǎn)現(xiàn)場、壓容管道、生產(chǎn)裝置、安全附件的監(jiān)控管理,嚴(yán)禁壓容管道、生產(chǎn)裝置超溫超壓運(yùn)行。加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)的巡回檢查、監(jiān)督監(jiān)察,發(fā)現(xiàn)隱患及時督促生產(chǎn)車間、生產(chǎn)崗位整改,有權(quán)對存在隱患的壓容管道、生產(chǎn)裝置、安全附件,責(zé)令其停用檢修,不適應(yīng)生產(chǎn)的工藝因素,及時糾正。從源頭上消除生產(chǎn)中不安全因素的存在。

6. 加強(qiáng)培訓(xùn)
加大對生產(chǎn)操作人員和生產(chǎn)管理人員的安全技術(shù)培訓(xùn),持久地開展反違章糾查和事故反思教育,增強(qiáng)職工的安全意識,提高職工預(yù)防事故的安全技術(shù)素質(zhì)和判斷處理事故的技能。


----摘自《勞動保護(hù)》2004年第10期