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鋼瓶管理不認(rèn)真 充氯爆炸死3人

1985年3月22日,山東省某石油化工廠電解車間液氯工段包裝崗位,在充裝鋼瓶時發(fā)生爆炸,3人當(dāng)場死亡,2人受傷。

3月22日14時25分左右,正在當(dāng)班的有3人負(fù)責(zé)在包裝臺灌液氯鋼瓶,2人負(fù)責(zé)推運(yùn)鋼瓶。當(dāng)需要灌裝時,這2人在察看了157號(容量半噸)鋼瓶的合金堵和外觀,認(rèn)為無問題,即推上了磅秤,操作者未認(rèn)真抽空即充氯,充氯1分鐘后,157號瓶發(fā)生猛烈爆炸。瓶體縱向開裂,并向相反方向彎曲,還有許多碎塊向四處飛濺。有3人當(dāng)場死亡(其中,死傷的人中有一名是計量局來廠校秤人員),2人輕傷。

事故發(fā)生后,各級政府派員到現(xiàn)場進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)液氯鋼瓶現(xiàn)場管理存在諸多問題:

1.據(jù)調(diào)查,爆炸的直接原因是鋼瓶內(nèi)存有環(huán)氧丙烷,這類有機(jī)物與液氯混合會發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),引起爆炸。這一班的操作工在灌裝前未認(rèn)真檢查,盲目充裝,滿足了爆炸發(fā)生的條件。

2.據(jù)了解,上一班包裝工在灌瓶前檢查鋼瓶時發(fā)現(xiàn)有一只編號為157的鋼瓶,瓶嘴有白色泡沫冒出,并有芳香族味,立即向廠有關(guān)管理部門匯報,管理部門和工人都沒采取解體、分離的具體措施,仍與待裝鋼瓶放在一起,導(dǎo)致下一班又有用該瓶充裝的可能。既然已發(fā)現(xiàn)問題,對這種有可能引起嚴(yán)重后果的問題,為什么沒能引起相關(guān)人員的警覺去認(rèn)真處理呢?

3.這批鋼瓶是在天津使用過的,有的裝過環(huán)氧丙烷類的有機(jī)物。1983年從天津購買來廠。按理說,購進(jìn)廠應(yīng)認(rèn)真整瓶,按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)外檢查、抽空、清洗、試壓、干燥等,事故是完全可以避免的。但進(jìn)廠后未認(rèn)真整瓶,就投入使用,是這次事故在管理上的根本原因。

4.購瓶、整瓶、使用三個環(huán)節(jié)都不嚴(yán)格,他們之間也沒有嚴(yán)格的交接手續(xù)。稀里糊涂是很容易發(fā)生事故的。

5.這次事故調(diào)查,還發(fā)現(xiàn)管理的混亂:充裝現(xiàn)場鋼瓶橫七豎八;合格的與不合格的鋼瓶混放在一起;鋼瓶安全附件不全;表面銹蝕嚴(yán)重,有的看不出“液氯”標(biāo)記;大部分鋼瓶沒有定期檢驗,沒有檢驗鋼?。粵]有專設(shè)抽空驗瓶臺,沒有專人驗瓶;充裝完的重瓶不進(jìn)行復(fù)秤;充裝記錄不簽字,沒有出廠合格證;充裝時不核對空瓶重量;液氯汽化器仍用蒸汽加熱;換熱器和汽化器沒有排污裝置,也不進(jìn)行三氯化氮定期分析。這樣的管理怎能不出事故呢?

從事氯氣作業(yè)必須高度警惕,是因為氯氣有很高的毒性,又是一種強(qiáng)氧化劑,多數(shù)與氯反應(yīng)的生產(chǎn)過程,都要求嚴(yán)格控制加氯速度,多數(shù)采取滴加的方法。向液氯鋼瓶充氯,是個大量加氯的過程,特別要警惕瓶內(nèi)是否有異物,要認(rèn)真檢查,不能有絲毫的麻痹。這方面我們已有過許多深刻的教訓(xùn),這次事故又給我們重重的敲了一下警鐘。