甘肅酒泉鋼鐵公司1號高爐爆炸
一、 事故概況及經(jīng)過
1990年3月12日7時56分,隨著一聲悶響,酒鋼公司煉鐵廠一號高爐在生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)生爆炸。高爐托盤以上爐皮(標(biāo)高15—29米)被崩裂,大面積爐皮趨于展開。瞬間,部分爐皮、高爐冷卻設(shè)備及爐內(nèi)爐料被拋向不同方向,爐身支柱被推倒,爐頂設(shè)備連同上升管、下降管及上料斜橋等全部傾倒、塌落。出鐵場屋頂被塌落物壓毀兩跨。爐內(nèi)噴出的紅焦四散飛落.將卷揚(yáng)機(jī)室內(nèi)的液壓站、主卷揚(yáng)機(jī)、PC—584控制機(jī)等設(shè)備全部燒毀。上料皮帶系統(tǒng)也嚴(yán)重?fù)p壞。由于紅焦和熱浪的灼燙、倒塌物的打擊及煤氣的毒害,造成19名工人死亡,10人受傷,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2120萬元。
二、事故原因分析
經(jīng)過反復(fù)調(diào)查和大量技術(shù)分析論證認(rèn)為,這是一起由于高爐內(nèi)部爆炸,爐皮脆性斷裂,推倒?fàn)t身支柱,導(dǎo)致爐體坍塌的特大事故。
1.關(guān)于爐內(nèi)爆炸
根據(jù)事故現(xiàn)場勘查、分析,高爐發(fā)生爐內(nèi)爆炸有以下幾個方面的特征。一是爐皮斷裂是由23處300~1400毫米長短不等的預(yù)存裂紋同時起裂所致,各預(yù)存裂紋兩側(cè)均有明顯可見的向兩側(cè)護(hù)展的人字形斷口走向,斷口的基本特征是多處預(yù)存裂紋同時起型形成的脆性斷口。二是風(fēng)口的損壞導(dǎo)致向爐內(nèi)漏水,造成爐內(nèi)區(qū)域性不活躍現(xiàn)象,形成呆滯區(qū)。三是爐頂溫度升高,兩次打水降溫,在一定程度上粉化了爐料,造成透氣性差。
2.關(guān)于爐體坍塌
事故前的一號高爐爐況惡化,已承受不了突發(fā)的高載荷,主要表現(xiàn)在:一、冷卻設(shè)備大量損壞。由于1984年大修留有隱患,加之操作維護(hù)管理上的原因,1987年5月以后爐況失常,冷卻設(shè)備損壞嚴(yán)重。到這次事故前,風(fēng)口帶冷卻壁損壞1塊,爐腹冷卻壁損壞32塊,占冷卻壁總數(shù)的66.7%,爐身冷卻板共590塊,整塊損壞393塊,合計(jì)損壞率為 75.1%。為了維持生產(chǎn),采用了外部高壓噴水冷卻,加劇了爐皮的惡化。二、爐皮頻繁開裂、開焊。1986年6月以后,爐皮出現(xiàn)了開裂、開焊,并且日益加劇。到事故前,共發(fā)現(xiàn)并修復(fù)裂紋總長度28.5米,但由于條件所限,焊接質(zhì)量得不到保證,沒有從根本上改善爐皮惡化狀況,使高爐已承受不了爐內(nèi)突發(fā)的高載荷,在爐內(nèi)爆炸瞬間,爐皮多處脆性斷裂、崩開、推倒?fàn)t身支柱、整個爐體坍塌。
三、對事故責(zé)任者的處理
根據(jù)這起事故性質(zhì)及原因,甘肅省人民政府對酒鋼公司有關(guān)人員給予如下處分:
1.公司經(jīng)理齊某是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者,負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分。
2.第一副經(jīng)理李某在事故發(fā)生時,主持公司全面工作,負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記大過處分。
3.分管設(shè)備的副經(jīng)理張某在事故發(fā)生時,代管生產(chǎn)安全,負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記過處分。
4.煉鐵廠廠長馬某對高爐維護(hù)操作負(fù)有管理責(zé)任,給予行政記過處分。