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氧氣充裝站爆炸事故

一、事故經(jīng)過及現(xiàn)場


1999年12月9日,湖南省某雙氧水廠剛剛完成了生產(chǎn)系統(tǒng)檢修,于11時40分開車生產(chǎn)。12時10分,雙氧水車間氫氣過濾器忽然冒出黑煙。經(jīng)查是氫化釜內(nèi)的觸媒發(fā)生燃燒,當即該車間停車待修。


這邊檢修尚未開始,遠離此處30米外的氧氣充裝站于15時25分突然發(fā)生爆炸。正在作業(yè)的2名工人均被燒傷,其中許某的胸腹燒傷面積達49%以上。


充氧站的主要任務(wù)是把工廠生產(chǎn)出來的氧氣經(jīng)過壓氧機抽吸、升壓后裝入高壓氣瓶中,然后向外出售或自用。出事后現(xiàn)場一片狼藉,1#壓氧機分離瓶被炸開;從分離瓶出口到1#充氧線左、右操作閥、壓力表、安全放空閥等全被炸爛了;長21米的高壓銅管炸開7處,斷口呈高溫熔化狀;現(xiàn)場的墻上有火焰噴燒的痕跡;距壓氧機分離瓶爆炸處6米的正面白墻下方還有一大灘來歷不明的水…….。


根據(jù)當時現(xiàn)場附近人員的講述,他們聽到了2次爆炸聲,間隔的時間很短,先是充氧室,然后是壓氧機房;還看到爆炸時的紅光;首先從外面趕到現(xiàn)場的人,還注意到出事后的室內(nèi)彌漫著白霧。


當時誰也沒有想過,發(fā)生在不同生產(chǎn)系統(tǒng)的這2次爆炸之間有什么聯(lián)系。

二、兩組意見相反


事故發(fā)生后,該廠先后來了2個事故調(diào)查組,面對同一個事故和完全相同的事故現(xiàn)場,得出2個完全相反的結(jié)論。


12月10日來廠調(diào)查組(以下簡稱“甲組”)一致認定,事故是“違章超壓運行”所造成的“物理性爆炸”。他們要求工廠迅速恢復(fù)生產(chǎn),“考慮設(shè)備陳舊,工廠應(yīng)適當降低系統(tǒng)壓力”。


12月11日來廠的另一個調(diào)查組(以下簡稱“乙組”)卻提出:這很可能是一次“化學(xué)性爆炸”。工廠必須立即停止一切開車準備工作,著手查清事故的真正原因,排除隱患。


甲組的理由,爆炸發(fā)生在壓氧機分離瓶出口處到1#充氧閥之間。這正是工人操作的部位,也是系統(tǒng)壓力最高、承壓能力較薄弱處。這里的操作人員曾有過超壓充裝,提高裝瓶速度的做法。甲組的意見,得到工廠絕大多數(shù)人的認同。


乙組的理由,充氧管線內(nèi)的運行介質(zhì)應(yīng)是99%以上的氧氣。氧是氧化劑,完全不同于氫氣、甲烷、石油液化氣等可燃性氣體,它的超壓爆炸不會起火燃燒的,除非這其中混入了可燃物質(zhì)。再說超壓爆炸在完全相通的容器或系統(tǒng)里,一旦有了排放口,壓力得到釋放,爆炸就會停止。不可能象這樣在一根完全相通的高壓銅管上一連炸出了7個獨立的大洞。


甲組認為,工廠出示的當天電解車間當班操作分析記錄明明白白的寫著:送氣時間11時40分,氧氣純度99.0%,氫氣純度99.07%。一連3小時記錄的數(shù)據(jù)完全一致。報表有分析人員的簽名,而且還有當班調(diào)度、電解操作員姓名。報表填寫格式完全符合規(guī)范。該廠具備了對氣體純度分析檢測裝置,有詳細制度,而且安排專人定時測定。出事當班分析記錄完整無缺。氣體純度完全符合國家規(guī)定的質(zhì)量標準。


乙組根據(jù)出事當班調(diào)度員反映,充氧站原來是抽吸大氧氣囊的氣體(來自空分制車間),在15時20分,轉(zhuǎn)換抽吸小氧氣囊的氣體(來自電解水車間)。轉(zhuǎn)換之后5分鐘,爆炸就發(fā)生了。所以乙組仍提出了對充裝的氧氣純度的懷疑。

三、無聲之處勝有聲


當乙組得知,出事后系統(tǒng)尚未進行放空置換,仍然保持事故前的原狀,于是要求工廠對系統(tǒng)各個部位氣體重新取樣分析。


工廠在分析氣樣時,出現(xiàn)異常的爆炸。氣體取樣瓶炸得粉碎,險些傷人。這引起所有在場人員的警覺。工廠根據(jù)乙組的建議,終止廠內(nèi)所有人員的工作,全部撤離廠區(qū);取樣氣體分別送往附近兩個化工企業(yè)做分析。


2個廠分析結(jié)果誤差很小,故取其均值列數(shù)據(jù)如表:

氧氣瓶號碼 氧氣純度 氣源

948312 98.5% 大氣囊

292727 97.5% 大氣囊

451502 94.2% 大氣囊、小氣囊

713349 82.1% 小氣囊

561142 82.0% 小氣囊

334187 80.9% 小氣囊


小氣囊的剩余氧氣純度為70.6%;


氧氣柜氧氣純度為70.0%;


氫氣柜氣樣氫氣純度為88.0%。


這一串看來十分枯燥的數(shù)字,卻勝過了辯論的千言萬語。誰也不用說什么,大家心底透亮:眼下的全廠和該廠所在的整個鎮(zhèn)區(qū)已千鈞一發(fā)。生產(chǎn)區(qū)4個300立方米的貯氣柜,數(shù)十個高壓氣瓶……,全部充滿了十分危險的爆炸性混合氣體。一下敲打、一點火花、一次快速的閥門開閉……,都會引起驚天動地的大爆炸!


所謂工人超壓運行,完全是冤枉。爆炸就發(fā)生在他們打開閥門的那一瞬間。爆炸后室內(nèi)的白霧,白墻下方來歷不明的大灘水,這都是氫、氧混合爆炸后的產(chǎn)物!

四、提心吊膽排險情


已是夜晚8時多,全廠各個系統(tǒng)爆炸性混合氣體安全放空已迫在眉睫,刻不容緩。


該廠首先派人把守進入廠區(qū)的各個通道、路口,嚴防有人進廠,按照原計劃晶體燒結(jié)車間夜班要開車生產(chǎn)的。盡量動員工廠附近居民暫時撤離。


成立以主管技術(shù)的副廠長為首的三人排險小組,深入廠區(qū)排險作業(yè)。排險人員著裝上要求杜絕化纖品,使用銅質(zhì)工具,工具的工作表面上一律涂上不燃性潤滑劑;排放氣體盡可能慢速,只要維持少量的泄漏就行……


先排除對城鎮(zhèn)居民威脅最大的4個300立方米氣柜氣體。氣柜氣體放完后,才能進行氣囊等其他容器排放。最后才能進行高壓氣瓶的排放。


高壓氣瓶的排放,是最讓人擔心的,它雖然不象氣柜爆炸對城鎮(zhèn)居民區(qū)危害之大,但對排險作業(yè)人員本身的安全最有威脅。比較其它容器,它處于高壓狀態(tài),爆炸極限范圍最大,引爆的能量最小,排放速度最難控制。稍有不慎,瓶毀人亡。因此絕對禁止碰撞敲打,要求盡量不搬動它們,先排放單獨放置的鋼瓶,后排放集中堆放的鋼瓶。在開瓶閥放氣時,用左手掌捂著瓶出口,右手一點一點的旋松開瓶閥。當手掌感覺到有氣體出來時,右手立即停止工作。


該廠經(jīng)過一個通宵的努力,終于安全的完成所有危險氣體的排放,隨后又進行了系統(tǒng)安全置換。

五、刨根問底尋原因


大家不約而同的,把目光鎖定在電解水車間的電解槽上。事發(fā)當時開3臺電解槽,就將這3臺電解槽依次拆開檢查。拆2#電解槽時,發(fā)現(xiàn)有個別小室隔膜布穿孔。小室隔膜穿孔,對氣體純度的影響不超過1%。這次事故中,升溫正常后送氣到雙氧水車間是11時40分,而氫化釜觸媒燃燒是12時10分,這說明僅半個小時密閉的氫氣系統(tǒng)中就已混入了大量的氧。可惜當時未找到根本原因,只是停車了事。如果當時細心一點,后面的爆炸事故就完全可以避免。


繼續(xù)拆至3#槽,發(fā)現(xiàn)該電解槽內(nèi)所有的電極板兩面全發(fā)黑。正常情況下,電極板只有負極一面發(fā)黑,是它吸附了鈉離子的原因。而現(xiàn)在正極板也黑了,說明正極變成了負極。由此推斷,電極板正、負極接反了。經(jīng)現(xiàn)場檢查證明,推斷完全正確。


隨即檢查4#槽,又發(fā)現(xiàn)同樣的情況。


原來檢修后2臺新改裝的電解槽,正負電極裝反了。這樣本該出氫的,出了氧;本該出氧的,出了氫。這才是系統(tǒng)氫氧大混合的真正原因。


找到了原因,排除了重大隱患,12月13日上午全廠順利恢復(fù)了生產(chǎn)。