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大包竄鋼事故突發(fā) 應(yīng)急撤退不當(dāng)墜落

  事故經(jīng)過和原因分析:

  2007年5月23日0時,天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鋼廠連二車間乙3班大包工劉xx上夜班,凌晨5時35分,按正常作業(yè)程序在大包操作平臺操作鋼水包就位,進(jìn)行澆注作業(yè)。當(dāng)澆鑄至5時46分,鋼水自大包底部上下滑板間隙中竄出,形成滑板竄鋼事故。按規(guī)定,在這種事故狀態(tài)下,應(yīng)將大包旋轉(zhuǎn)180°至事故坑,卸掉余鋼(lr/min)。由于滑板竄鋼,大包在旋轉(zhuǎn)過程中邊運(yùn)行邊漏鋼;當(dāng)大包旋轉(zhuǎn)約30-60°的區(qū)間時,鋼水會從地面反濺到大包操作平臺上。大包工劉xx的作業(yè)職責(zé)是:“啟動鋼包旋轉(zhuǎn)開關(guān)”后退致現(xiàn)場“安全小房”內(nèi),以躲避少量飛濺到大包操作平臺上的鋼花,約在30秒后,“關(guān)閉鋼包旋轉(zhuǎn)開關(guān)”。但當(dāng)時劉 xx啟動鋼包旋轉(zhuǎn)開關(guān)后進(jìn)人安全小房,并未在安全小房等待,而是自安全小房上到主控室房頂,邊觀察鋼包旋轉(zhuǎn)情況邊向后退,斜向后退7. 73米至房頂邊沿,失去重心自主控室房頂墜落。先是墜落在距地面5.8米處的煤氣管道和電纜橋架上,然后墜落到地面,墜落高度共9.9米。造成職工劉xx(男,39歲)頭部急性內(nèi)開放性重型顱腦損傷和左股骨干閉合性骨折、鎖骨骨折的重傷事故。

  原因分析:

  1、大包工劉xx在這次處理大包竄鋼的生產(chǎn)事故中,沒有遵守《車間安全管理制度》,“安全考核細(xì)則”第九條:“在遇到大包竄鋼、鋼水飛濺或其他突發(fā)事故時,要求大包工撤離到安全小房,以防鋼水燙傷、高處墜落“的規(guī)定,而是離開安全小房退到主控室房頂,是這起事故的主要原因。

  2、因檢修作業(yè)的需要,安全小房與主控室房頂連通,由于受生產(chǎn)工藝的制約,不能在主控室房頂安裝安全防護(hù)欄桿,但在連通處缺少明顯的警示,為安全生產(chǎn)留有缺陷,是這起事故的直接原因。

  3、煉鋼廠連二車間職工,在作業(yè)過程中,聯(lián)?;ケ]起到應(yīng)有的作用,職工違章行為沒能得到及時制止,是這起事故的間接原因。

  4、這起事故反映了煉鋼廠,對職工的安全教育和自我防護(hù)意識教育不到位,是這起事故的間接原因。

  針對事故的防范措施:

  1、組織全公司行政一把手和安全科長,召開事故現(xiàn)場會,要求各單位,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),舉一反三,深化危險源辯識、控制和消除活動,杜絕類似事故的發(fā)生。該項要求已完成。

  2、結(jié)合煉鋼廠環(huán)境及生產(chǎn)工藝的現(xiàn)狀,責(zé)令煉鋼廠在安全小房與主控室房頂連通處,設(shè)立警示標(biāo)志,并采取嚴(yán)密的措施,杜絕此類事故的發(fā)生。該工作由煉鋼廠廠長負(fù)責(zé)組織實施,15日內(nèi)完成,安技處處長負(fù)責(zé)驗收。

  3、要求煉鋼廠,進(jìn)一步完善“事故應(yīng)急預(yù)案”和演練,并在全廠開展一次全員“安全教育考試”,強(qiáng)化《聯(lián)?;ケV贫取返挠行鋵崳岣呗毠さ膽?yīng)急處理和安全防范能力。該工作由煉鋼廠副廠長組織實施,30日內(nèi)完成,安技處安技科科長長負(fù)責(zé)驗收。

  4、在全公司范圍內(nèi)開展一次安全大討論,各車間要對本區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施展開一次全面、細(xì)致的安全大檢查,結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動,組織開展安全技術(shù)教育和規(guī)章制度教育,全面提高職工的安全素質(zhì)和安全意識,提高規(guī)章制度的落實率和執(zhí)行力。該工作由各單位負(fù)責(zé)組織實施,30日內(nèi)完成,安技處安技科科長長負(fù)責(zé)驗收。

  5、在全公司開展一次班組安全活動,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),強(qiáng)化聯(lián)?!盎ケ5穆鋵?,有效的控制不安全行為。該工作由各單位負(fù)責(zé)組織實施, 10日內(nèi)完成,安技處安技科科長長負(fù)責(zé)驗收。
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