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煉鋼廠2008年“10.27”煙道渣塊墜落致人死亡事故

1、事故簡要經(jīng)過
  2009年10月27日,某公司有限責(zé)任公司煉鋼廠點檢作業(yè)區(qū)將檢修任務(wù)單安排到檢修作業(yè)區(qū),7點40分在檢修作業(yè)區(qū)早會上檢修作業(yè)長趙某將9#轉(zhuǎn)爐相關(guān)檢修任務(wù)安排給維修工長江某,8點在班組早會上江某將9#轉(zhuǎn)爐維修工作包括“支撐螺栓處理松動擠爐活動煙罩環(huán)管夾故補焊”在內(nèi)的工作安排給9#轉(zhuǎn)爐維修組組長夏某,并將安全注意事項對其進行交代。9點30分夏某帶領(lǐng)組員開始檢修工作,16點前檢修工作結(jié)束。在給除塵煙道試水時發(fā)現(xiàn),煙道內(nèi)冷卻水管漏水,江某安排曹某、李某帶手電筒上去察看漏點情況及煙道內(nèi)是否有渣子,經(jīng)過察看后,向江某匯報,煙道內(nèi)沒有渣子但有3處漏點需要焊接。16點25分左右,曹某、王某、李某三人上到爐上去焊接漏點,16點35分從煙道內(nèi)落下一塊重約25公斤的堆積形成的渣塊,砸到曹某頭部,將曹某砸倒,現(xiàn)場人員立即上報煉鋼廠領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),煉鋼廠廠長立即找來救護車將曹某送往市第二醫(yī)院救治,到達醫(yī)院時,人已經(jīng)死亡。
2、事故原因分析
直接原因
  除塵煙道高約17米,且5米處有彎曲地方,由于整天生產(chǎn)過程中噴濺在煙道內(nèi)的熱渣,日積月累堆積成一塊物,當(dāng)停爐檢修后,在通過冷卻水時,熱渣堆積物逐漸冷卻,熱脹冷縮原理導(dǎo)致粘連不牢固,在作業(yè)人員對現(xiàn)場再三進行確認后,沒有發(fā)現(xiàn)懸掛物的存在,于是開始焊接,此時粘連已經(jīng)不牢固的渣塊掉落,導(dǎo)致事故發(fā)生,所以煙道的自然狀態(tài)不便于進行徹底的安全確認是事故發(fā)生的直接原因。
間接原因
  (1)、煉鋼廠危險源辨識還不到位,表現(xiàn)在雖然已對表面情況進行確認,但還沒有對煙道深層次彎曲地方進行有效確認,沒有考慮到此處可能存在隱患。
 ?。?)、已經(jīng)制定出的檢修煙道使用的SJP(安全工作程序),在具體細節(jié)上還有漏洞,還不夠完善,只是由組長組織了傳達、學(xué)習(xí),現(xiàn)場負責(zé)人簽字還沒有真正落實。
3、事故教訓(xùn)與啟示(或預(yù)防措施)
 ?。?)、某公司有限責(zé)任公司要深刻吸取這起事故教訓(xùn),對本單位危險源再次進行全面、系統(tǒng)梳理,對每一道生產(chǎn)工序細致考慮,對辨識出的危險源編制有針對性的管控措施,梳理后建立危險源辨識臺帳,為安全工作打下堅實基礎(chǔ)。
 ?。?)、某公司有限責(zé)任公司需立即組織一次全廠檢修安全培訓(xùn),培訓(xùn)主要針對各檢修班長以上負責(zé)人,內(nèi)容應(yīng)包含安全確認制度,停電掛牌制度、安全互保制度等各項檢修安全制度,公司近期發(fā)生的各類檢修事故案例,危險源辨識相關(guān)知識、SJP(安全工作程序)知識、等,通過培訓(xùn)增強各級主管安全生產(chǎn)相關(guān)技能及安全責(zé)任心,然后通過各級主管對所轄區(qū)域員工的安全教育,增強檢修員工崗位安全技能、安全防護意識及危險源識別能力,有效遏制檢修類事故發(fā)生。
 ?。?)、某公司有限責(zé)任公司煉鋼廠檢修作業(yè)區(qū)要加強在檢修操作前的安全確認,由專責(zé)點檢員和維檢工長共同檢查確認,在人的視線和手電筒照射范圍內(nèi)確認無異物的情況下,對上方看不到的部位,通過將煙道上方開設(shè)檢查孔,對煙道拐脖處進行觀察,發(fā)現(xiàn)煙道內(nèi)存在沾渣,處理干凈后方可操作。同時對檢修項目的SJP程序的落實、簽字確認。
 ?。?)、煉鋼廠要強化轉(zhuǎn)爐操作人員的操作水平,減少轉(zhuǎn)爐噴濺情況的發(fā)生,控制粘掛的量的堆積。
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