大興礦“2007.3.18”局部瓦斯超限事故案例分析
大興礦“2007.3.18”局部瓦斯超限事故案例分析
2007年3月18日白班,N2701工作面跟機瓦檢員黨××接班后從二部機尾向機頭方向檢查瓦斯,發(fā)現(xiàn)42#—67#尾梁及放煤口附近瓦斯達(dá)到1.5%-1.8%,其中53#、65#、66#放煤口瓦斯分別為2.3%、2.3%、3%,當(dāng)時二部輸送機已閉鎖停止運轉(zhuǎn)。黨××見二部輸送機已閉鎖,沒有采取措施處理。9時30分左右,工作面40#前后引網(wǎng)工作結(jié)束,綜采二隊隊長郭××通知瓦檢員準(zhǔn)備一部輸送機開氣、采煤機由30#向機頭割煤,瓦檢隊跟班副隊長錢×檢查后通知坐臺電工一部輸送機可以開氣,并給一部輸送機解鎖。9時50分安檢大隊領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)瓦斯局部超限,便立即停止了一部輸送機和采煤機作業(yè)。隨后礦通風(fēng)副總和保安區(qū)包片副區(qū)長楊××趕到,組織人員在工作面增加了6道風(fēng)障,放煤口局部瓦斯超限得到處理,工作面恢復(fù)作業(yè)。
事故原因:
1、N2701工作面50#-機尾段巷道逐漸向下傾斜,呈下行通風(fēng)狀態(tài),工作面風(fēng)量1050 m3/min,機尾架放煤口及架后風(fēng)量不足,沒有采取有效的迎風(fēng)措施,瓦斯得不到有效稀釋。
2、工作面低板留煤較厚,采空區(qū)低板煤層瓦斯逐漸解析釋放。
3、工作面沒有抽放鉆孔,僅憑瓦斯道抽放和明管、引排風(fēng)機抽放,抽放點分布在采空區(qū)內(nèi)存在死角。
4、二部輸送機區(qū)域內(nèi)瓦斯局部超限時,僅對二部輸送機閉鎖,對一部輸送機和采煤機作業(yè)沒有停止,違反了《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,即“采掘工作面及其他巷道內(nèi),體積大于0.5m3的空間內(nèi)積聚的瓦斯?jié)舛冗_(dá)到2.0%時,附近20m范圍內(nèi)必須停止工作,撤出人員,切斷電源,進(jìn)行處理”。
防范措施:
1、對工作面進(jìn)行認(rèn)真的分析,結(jié)合瓦斯情況和自然發(fā)火趨勢,合理調(diào)整配風(fēng)和抽放。
2、瓦斯超限必須立即停止作業(yè),采取有效措施處理,進(jìn)一步明確瓦斯超限停止作業(yè)的區(qū)域范圍,同時,出現(xiàn)瓦斯超限,不能僅停留在停止作業(yè)上,更要加強隱患處理的及時性、有效性的管理。
3、值此安全大討論,大力宣貫“安全第一、生產(chǎn)第二”理念之際,安檢員、瓦檢員更要牢記安全職責(zé),深刻反思同類事故教訓(xùn),尤其在工作面出現(xiàn)下行通風(fēng)、局部通風(fēng)不暢的特殊時期,更要高度重視。
4、針對不同的自然條件、環(huán)境因素,各級管理人員和作業(yè)人員要廣泛的開展預(yù)知預(yù)想,采取有針對性的措施。
5、加強對安檢員、瓦檢員的安全教育,提高