大興礦“1992.12.30”頂板事故案例分析
大興礦“1992.12.30”頂板事故案例分析
南一404運順由煤科總院總體設計,大斷面錨網(wǎng)鋼帶支護掘進試驗。于1992年12月21日開始施工,到12月30日14時發(fā)生冒頂事故時掘進11米,給鋼帶15根。30日14時10分工人正在打最后一個錨桿眼時, 工長山××發(fā)現(xiàn)頂板掉碴,就大喊一聲:“不好,快跑!”這時在工作面的人員都往外跑。頂板冒下后將門××和解××壓在長7.6米,寬4.3米,厚2.0米的巖石下面,當時立即調(diào)動人員進行搶救,于16時17分將門××扒出,又于17時15分將解××扒出,二人經(jīng)搶救無效,當時死亡。
事故原因:
1、大斷面錨網(wǎng)鋼帶支護是屬于“八五”ADUJ國家科學試驗項目,是新工藝。大興礦工人、干部、工程技術(shù)人員對這種支護形式處于邊學習、邊掘進、邊認識、邊掌握的過程中,在還沒有從理論到實踐全部掌握的情況下發(fā)生了冒頂事故。
2、項目試驗準備不充分,一些技術(shù)參數(shù)未作測定,如錨桿拉力試驗,藥卷的性能,巖石硬度、巖性、巷道圍巖松動圈等。對這種支護形式是否適應,只是從理論上推測,都沒有從實踐上驗證。工人對這種新工藝還不了解,不掌握的情況下就開工,也是造成事故的一個原因。
3、在煤巷里掘大垮度平頂錨網(wǎng)鋼帶支護從未搞過,實驗項目要求時間緊,對工人操作培訓不充分,工人在施工中部分工藝跟設計要求有出入,如幫網(wǎng)沒掛,頂板不平,錨桿深度不一致,使設計支護強度削弱,也是一個發(fā)生事故的原因。
防范措施:
1、要從設計入手,將一些參數(shù)測定出來,選擇參數(shù)要大些,保守一些,有可靠的把握性。
2、施工工藝和質(zhì)量是關(guān)鍵,必須加強。
3、對地質(zhì)情況進行及時描素和預測,必須變化必須采取有利措施。
4、加強對工人的技術(shù)培訓工作。