煤礦水害非傷亡事故案例匯編
1、大興礦“2000.6.8”透水事故
2000年6月8日零點班,北二采區(qū)402回順綜掘一隊工作面接班發(fā)現涌水量大,跟班副隊長楊××指揮將S100綜掘機退后10米,工作面2臺BQK-Ⅱ型潛水泵同時抽水。12時40分100D水泵對輪皮子壞,此時工作面涌水量越來越大,12時55分楊隊長匯報給礦調度。1時00分,100D水泵處理好開氣,工作面水已掩沒綜掘機履帶1米,楊××又組織工人增設一臺BQD-Ⅱ型潛水泵,三套水泵同時排水,水仍不見下。在此情況下,將工作面設備、開關往外搶運。4時30分,只聽工作面“轟”地一聲響,水大量涌出,將綜掘機掩沒,積水外延長達51米。
事故原因:
工作面水抽凈后經現場勘察發(fā)現,工作面右?guī)屯杆恢孟翟璑2-401運順排水硐室。該硐室原支護為鐵梯棚,規(guī)格為2.4*2.0*3.0米。回采過程中替換成木梯棚。由于402工作面沿空送巷,煤柱僅為5.04米,該處由于硐室占據3.0米寬,煤柱僅剩2.04米,在水壓的作用下,老塘水順煤層裂涌入N2—402回順工作面,最后將煤柱鼓開,發(fā)生透水事故。
防范措施:
1、今后沒有設計部門同意一律不準施工各類硐室。
2、各級管理人員增強責任心,嚴把責任審批關。
3、特殊地點(沿小煤柱施工)要采取特殊的防范措施。
2、大明礦“2007.5.13”探放水跑水事故
大明礦綜掘四隊施工的EW408回順與剛回采完畢的EW407綜采工作面相鄰,需開展探放水工作,由工程地測大隊提出探放水設計,預計探放水量為4700立方米。2007年4月24日和25日,礦先后兩次召開了EW408回順探放水工作會議,制定了探放水施工措施,由保安區(qū)抽放隊負責施工。4月27日開始施工,先后打了兩鉆,均安裝了封孔器,但兩孔均因糊孔沒有成功。4月29日,作業(yè)人員開始打第三號鉆孔,在打到30米后安裝了封孔器,后又打9米,將三號鉆孔打透,開始正常放水。5月7日,三號鉆孔因被貨堵塞流水量漸小,保安區(qū)重新穩(wěn)鉆進行透孔放水,5月9日,該鉆孔又發(fā)生堵孔現象,便再次透孔,透孔后水量仍未見增大。為確保萬無一失,5月11日,礦召開會議,經研究決定打第四個鉆孔。5月12日白班,保安區(qū)開始在第二個鉆場施工第四號鉆孔,二班將鉆孔打透,鉆孔長度為15米(預計13.6米透),但鉆孔未見反水,之后便往外撤鉆桿,當鉆桿往外撤至鉆孔內還剩1米時開始出水,且水量較大,陳×組織又將鉆桿送進鉆孔3米,水量得到控制,開始正常排水。13日夜班和白班,保安區(qū)安排鉆工查看鉆孔流水量,發(fā)現鉆孔流水量漸小,幾次均是透孔后流水量才增大。截止13日上午8時,累計放水量2942立方米。11點30分,地測跟班人員發(fā)現鉆孔流水量減少,便安排鉆工繼續(xù)透孔,在透孔過程中水量突然大量流出,涌水量達400立方米/小時。由于第四號鉆孔沒有安裝封孔器,水泵排水能力較小,大量積水順著工作面向外流出,釀成一起跑水事故,累計跑水量達3618立方米。
事故原因:
1、在施工第四號鉆孔時,沒有安裝封孔器,在涌水量突然增大時
失去控制,是造成跑水事故發(fā)生的直接原因。
2、施工人員在第三號鉆孔放水過程中,由于流水量未見增大、壓力也未增大,導致產生麻痹思想和大意心理,在具體細節(jié)上重視不夠,是造成