操作系統(tǒng)不完善釀成爆炸事故
事故經(jīng)過:
??? 2007年11月27日10時(shí)20分,江蘇聯(lián)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)化公司)重氮鹽生產(chǎn)過程中發(fā)生爆炸,造成8人死亡,5人受傷(其中2人重傷),直接經(jīng)濟(jì)損失400萬元。
??? 聯(lián)化公司位于江蘇省鹽城市響水縣陳家港化工集中區(qū),成立于2003年10月。主要產(chǎn)品為聯(lián)苯菊酯500噸/年、分散藍(lán)79#濾餅1000噸/年、分散橙30#濾餅1500噸/年等,共有6個(gè)生產(chǎn)車間。
??? 爆炸事故發(fā)生在5車間分散藍(lán)79#濾餅重氮化工序B7廠房。 重氮化工藝過程是在重氮化釜中,先用硫酸和亞硝酸鈉反應(yīng)制得亞硝酰硫酸,再加入6-溴-2,4二硝基苯胺制得重氮液,供下工序使用。11月27日6時(shí)30分,聯(lián)化公司5車間當(dāng)班4名操作人員接班,在上班制得亞硝酰硫酸的基礎(chǔ)上,將重氮化釜溫度降至25℃。10時(shí)許,當(dāng)班操作人員發(fā)現(xiàn)重氮化釜冒出黃煙(氮氧化物), 重氮化釜數(shù)字式溫度儀顯示溫度已達(dá)70℃,10時(shí)6分,重氮化釜溫度已達(dá)100℃,10時(shí)20分,重氮化釜發(fā)生爆炸,造成搶險(xiǎn)人員8人死亡(其中3人當(dāng)場(chǎng)死亡),5人受傷(其中2人重傷)。
原因分析:
??? 根據(jù)事故調(diào)查組的分析判斷,操作人員沒有將加熱蒸汽閥門關(guān)到位,造成重氮化反應(yīng)釜在保溫過程中被繼續(xù)加熱,重氮化釜內(nèi)重氮鹽劇烈分解,發(fā)生化學(xué)爆炸,是這起爆炸事故的直接原因。在重氮化反應(yīng)保溫時(shí),操作人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)重氮化釜溫度升高,及時(shí)調(diào)整控制;裝置自動(dòng)化水平低,重氮化反應(yīng)系統(tǒng)沒有裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng)和自動(dòng)緊急停車系統(tǒng);重氮化釜崗位操作規(guī)程不完善,沒有制定針對(duì)性應(yīng)急措施,應(yīng)急指揮和救援處置不當(dāng),是這起爆炸事故的重要原因。
??? 國(guó)家安監(jiān)總局在總結(jié)事故教訓(xùn)時(shí)指出,企業(yè)要加強(qiáng)化工裝置儀表控制系統(tǒng)的維護(hù)、維修。壓力、溫度、進(jìn)料等重要控制儀表一旦發(fā)生故障,要立即修復(fù);不能立即修復(fù)的,要有可靠的替代控制手段,必要時(shí)先停止化工裝置運(yùn)行,待儀表修復(fù)后再恢復(fù)裝置運(yùn)行。要進(jìn)一步加強(qiáng)從業(yè)人員的安全教育和技能培訓(xùn),提高操作人員的安全意識(shí)、操作技能和應(yīng)急處置能力。