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一起氯苯化學(xué)爆炸事故

 一、事故經(jīng)過(guò)

  2006年4月30日,山東某氯堿廠氯苯車間因3#氯化塔長(zhǎng)期運(yùn)行,轉(zhuǎn)化能力下降,需停塔倒觸媒。根據(jù)要求先開1#氯化塔,正常后再停3#氯化塔。根據(jù)車間安排,8時(shí)40分,氯化崗位操作工對(duì)1#氯化塔整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,操作工按照操作規(guī)程置換40min以上,9時(shí)35分,1#氯化塔開始通氯氣,10時(shí)10分,1#排氣冷凝系統(tǒng)防爆膜鼓破,1#石墨冷凝器震裂,氯苯捕霧器液位計(jì)被震碎,操作工及時(shí)倒用2#氯化塔排氣冷凝系統(tǒng),未造成停塔影響生產(chǎn),所幸未造成人員傷害。

  二、原因分析

  事故發(fā)生后,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即組織有關(guān)部門成立事故調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查,查找事故的真正原因。

  經(jīng)調(diào)查,整個(gè)操作過(guò)程都嚴(yán)格按照操作規(guī)程,卻仍然發(fā)生了化學(xué)爆炸。發(fā)生化學(xué)爆炸肯定有空氣在系統(tǒng)內(nèi)。操作工嚴(yán)格按照操作法進(jìn)行置換,多年來(lái)束發(fā)生過(guò)這樣的事故。反應(yīng)后通入系統(tǒng)的氯氣是合格的,也不會(huì)有空氣進(jìn)入的可能。發(fā)生爆炸的氣體肯定是沒(méi)有置換干凈,嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行置換卻沒(méi)置換干凈,是不是操作方法有問(wèn)題?但當(dāng)班操作工反映,爆炸后有崩出的舊防爆膜。車間技術(shù)人員分析,很有可能是1#氯化塔冷凝系統(tǒng)更換防爆膜時(shí)抽真空,造成舊防爆膜抽進(jìn)系統(tǒng)。4月30日當(dāng)進(jìn)行系統(tǒng)置換時(shí),因冷凝器是列管結(jié)構(gòu),抽進(jìn)系統(tǒng)的舊防爆膜堵塞列管,造成排氣有死角,置換不徹底,通氯氣開車后發(fā)生了化學(xué)爆炸,以致釀成爆炸事故,造成設(shè)備的損害,給公司帶來(lái)了不小損失。

  三、預(yù)防措施

  為防止類似事故的發(fā)生,公司及時(shí)制定了安全措施:

  1.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。

  2.加強(qiáng)對(duì)檢修質(zhì)量的管理和考核。

  3.對(duì)有可能發(fā)生的事故和異常制定應(yīng)急預(yù)案。

  4.強(qiáng)化操作工安全意識(shí),提高操作水平,提高操作工應(yīng)急能力,有效地預(yù)防事故的發(fā)生。

  5.發(fā)生生產(chǎn)異常和事故絕不能放過(guò),查出事故真正原因,避免同類事故再次發(fā)生。