氣化爐壁溫報警不敏感,爐頸爆裂
一、事故經(jīng)過
5月8日7:10分4112-F1-1點火升溫,7:30分爐火升到200℃,技術員湯××看到爐出水有些黑,覺得燃燒不好,叫朱××調整空氣/液化氣比例,溫度升到700℃,儀表人員說氣化爐內有爆鳴聲,湯讓上白班的張××停止升溫,8:20分白班張××又重新點火,爆鳴聲消失。10:30分4112-F1-1爐溫升到780℃,中控孔××發(fā)現(xiàn)4112-TA-14-4爐壁溫度高,張××與儀表工聯(lián)系測4112-TA-14-14爐壁溫度,10:40分儀表工孫××通過檢測,爐壁溫度正常。14:30分4112-F1-1投料成功,15:45分4112-F1-1升壓到74Kg/m3,PICA-10有10%開度,準備并氣,4112-F1-2為75 Kg/m3,負荷90%,4115運行。突然聽到氣化爐頂有放空聲,并看到有火焰噴出,4112-F1-1立即手動停車。停車后檢查,4112-F1-1東北側爐頸焊口處有一200×8㎜的裂口,在裂口處,鼓起一個750×450的包,爐頭八角平臺腳踏板被燒掉一塊,爐頂防雨棚頂鐵皮被氣流吹掉,油漆燒焦。
二、事故原因分析
1、發(fā)生報警不敏感,儀表認為假指示,沒有追究和預案。
2、儀表人員不清楚區(qū)域沒有找到報警的位置。思想麻痹,責任
心不強。
3、爐口磚剛砌好,就上大蓋,且大蓋拆裝兩遍,用電動扳手松緊,爐磚受震。
4、空氣/液化氣配比不好,引起爐內燃爆,爐磚受到壓力沖擊。
5、沒有堅持開車確認簽字制度。
三、事故防范和整改措施
1、嚴格執(zhí)行操作法,氣化爐檢修爐磚,一定要按規(guī)定降至常溫,烘爐升溫一定要按規(guī)程和曲線進行。
2、嚴格執(zhí)行我公司的開車確認簽字制度。
3、對所有報警必須進行嚴格的確認,如果確認報警有問題必須制定事故預案。
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