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爐膛爆炸造成多人死亡

1、事故經(jīng)過:
?? ×年3月10日14時(shí)7分,某發(fā)電廠1號(hào)鍋爐發(fā)生了爐膛爆炸,造成死亡23人,重傷8人,輕傷16人。鍋爐標(biāo)高21米以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴(yán)重,冷灰斗向爐后側(cè)塌倒呈開放性破口,側(cè)墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂。水冷壁管嚴(yán)重?fù)p壞,有66根開裂。爐右側(cè)21米層以下剛性梁嚴(yán)重變形。20米層爐后側(cè)基本被熱焦堵至冷灰斗,三臺(tái)碎渣機(jī)及噴射水泵等全部埋沒在內(nèi)。事故后,清除的灰渣堆容積為934m3。停爐搶修132天。這次事故直接經(jīng)濟(jì)損失780萬元。
??? 事故前鍋爐運(yùn)行存在以下不正常情況:
??? 3月5日20時(shí)以后,為降低再熱器管壁局部超溫,四角布置的擺動(dòng)式煤粉燃燒器由水平位置向下調(diào)至最大傾角位置,但再熱器局部管壁溫度仍經(jīng)常出現(xiàn)大于640℃壁溫報(bào)警值為607℃。
??? 3月6日以后高溫再熱器管壁溫度仍超溫,雖采取降低負(fù)荷至400MW、加強(qiáng)吹灰和增大減溫噴水量等措施,但吹灰的有效間隔時(shí)間越來越短,仍出現(xiàn)管壁溫度升至640℃以上,最高達(dá)662℃。
??? 自3月9日開始,高溫過熱器管壁溫度超過允許極限值,經(jīng)常超過620℃,最高達(dá)640℃。
??? 3月10日事故前一小時(shí)內(nèi)1號(hào)爐無較大操作。14時(shí),機(jī)組帶400MW負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,主蒸汽壓力15.22MPa,主蒸汽溫513℃,再熱蒸汽溫度512℃,主蒸汽流量1154.6t/h,爐膛壓力維持在負(fù)O.09kPa,再熱器管壁溫度(第36點(diǎn))為621℃,過熱器管壁溫度(第35點(diǎn))為609℃。磨煤機(jī)A、C、D、E磨運(yùn)行,B磨處于檢修狀態(tài),F(xiàn)磨備用。CCS調(diào)節(jié)項(xiàng)目除風(fēng)量在“手動(dòng)”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動(dòng)”。
??? 鍋爐在運(yùn)行中于3月10日14時(shí)07分后,鍋爐集控室值班人員聽到一聲悶響,MFT跳閘、切斷燃料供給;運(yùn)行人員手動(dòng)緊急停運(yùn)爐水循環(huán)泵B、C(此時(shí)A泵已自動(dòng)跳閘)和停運(yùn)兩組送、引風(fēng)機(jī)。事故發(fā)生時(shí)保護(hù)動(dòng)作正確。
2、事故原因:
??? 造成這起事故的直接原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。嚴(yán)重結(jié)、積渣造成的靜載加上大塊焦下落的動(dòng)載,致使冷灰斗局部失穩(wěn),使側(cè)墻與冷灰斗連接處的水冷壁管撕裂,裂口向爐內(nèi)噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽升溫膨脹,使?fàn)t內(nèi)壓力大增。并使冷灰斗塌陷擴(kuò)展;爐膛水冷壁的包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)數(shù)量大增,爐膛壓力陡升。在渣的靜載、動(dòng)載和工質(zhì)迅速擴(kuò)容的壓力的共同作用下,造成鍋爐21米以下嚴(yán)重破壞和現(xiàn)場(chǎng)人員重大傷亡。
鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣和再熱器、過熱器局部管壁溫度超溫與鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、受熱面布置不完善以及運(yùn)行指導(dǎo)失當(dāng)有直接關(guān)系,它是造成這次事故的主要原因。此外,電廠運(yùn)行管理及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門管理指導(dǎo)方面存在一些嚴(yán)重問題。
3、防范措施:
(1)改善鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),完善受熱面布置。
(2)加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整,防止鍋爐結(jié)渣。
(3)改正電廠運(yùn)行管理方面存在的問題。
(4)運(yùn)行中及時(shí)清除爐內(nèi)結(jié)渣。
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