二油品2#火炬閃爆事故
一、事故經過
2#火炬1999年建成投用,建成后分子封一直沒有進行檢修。按照集團公司分子封隱患治理要求,廠部決定此次檢修2#火炬時對2#火炬分子封進行清渣和加固處理。
三常裝置15日開始停工,2#火炬17日開始從底部通蒸汽進行吹掃,21日早停蒸汽。20日16時開始,加氫裂化、重油加氫、三常、三加氫、減粘、二制氫、供油罐區(qū)給氮氣對瓦斯管網通過2#火炬進行置換,21日早停氮氣。在R3和V9002處采樣分析結果烴加氫百分含量為零。火炬系統(tǒng)經過了幾天的處理后,4月25日打開2#火炬分子封手孔進行采樣,可燃氣含量6%不合格。之后車間又從筒體底部通入蒸汽進行處理一天,4月26日8:00左右車間重新安排打開2#火炬分子封手孔采樣,可燃氣含量0.45%,打開2#火炬分子封手孔后,車間發(fā)現(xiàn)手孔處殘渣較多,車間要求先清渣,有關部門安排六化建施工人員人工清渣,施工人員在做清渣準備過程中,9時50分火炬出現(xiàn)瞬間閃爆。
二、事故原因
1、分子封東西兩個手孔打開后,形成對流,分子封內存留的殘渣中的硫化亞鐵發(fā)生氧化,殘渣溫度升高,油泥中殘存的可燃氣體揮發(fā),揮發(fā)出的可燃氣體積聚在分子封鐘罩內,達到爆炸極限,隨著硫化亞鐵氧化反應的加劇,引爆分子封內的可燃氣體。
2、分子封下部硫化亞鐵和油泥混合物較多,厚度在15厘米左右,火炬分子封結構及存渣情況見(附圖1)。
3、排放的瓦斯中硫化氫含量較高,腐蝕筒體產生硫化亞鐵。以前,火炬曾經下火雨,導致火炬周圍發(fā)生大面積山火,而且,此次停工時裝置大量放火炬,攜帶的油氣也會在分子封內沉積,所以分子封內的殘渣中存在大量油氣。
4、在對火炬筒體進行吹掃時,蒸汽到頂部時溫度較低,存留殘渣的位置蒸汽吹掃不到,無法將分子封殘渣中的油氣清除。
5、火炬筒體下部密封,下部油氣很難上升到火炬頭,從閃爆的情形看,火炬筒體下部也沒有大量瓦斯。
6、事故發(fā)生后,調度及車間對火炬及系統(tǒng)管線的隔離情況進行檢查,確認火炬的隔離沒問題,加盲情況見(附圖2)。
三、防范措施
1、分子封從排凝線注入鈍化液或水進行浸泡,防止硫化亞鐵發(fā)生自燃。
2、筒體底部通過排凝閥注鈍化液鈍化6-8小時,清除火炬底部殘渣,進一步從火炬下部用氮氣進行吹掃置換保護。
3、加強作業(yè)部位的化驗分析,分析合格后再進行清理。
4、分子封的清理請專業(yè)人員進行清理,打開手孔立即進行清理,清理時從筒體底部和分子封排凝線通入氮氣進行掩護。
5、分子封清理時,作業(yè)人員要佩戴好防毒面具,使用防爆工具,系掛安全帶。
6、加強火炬檢修施工監(jiān)護,避免違章作業(yè)。
四、事故教訓
1、分子封第一次進行檢修,雖然對此次檢修比較重視,反復討論方案,但是參檢人員經驗不足,導致此次事故發(fā)生。
2、處理方案落實不到位,下一步繼續(xù)完善和落實檢修方案。
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